1焦炉煤气柜停送气方案.doc
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1#曼式柜检修停送气方案
一、目的
新区1#10万焦炉煤气柜部分附属阀门需更换,为确保1#煤气柜停、送焦炉煤气的安全,特制定本方案,请审视。
二、时间
停、送气需8小时,检修需10小时,共计耗时18小时。
三、说明
抽堵DN1890盲板1块,为带气作业。
四、停气前准备工作
(一)二能源
(1)准备2处盲板(2处盲板缠双向石棉绳)及垫圈。
(2)维护2、13、14处法兰螺栓,确保螺栓好卸。
(3)维护3、4、10、11、12处放散阀,确保开、关灵活,维护1、5、6、7处阀门,确保开关灵活。
(4)连接好8处N2管道,维护8、9处阀门,保证开关灵活,能开关到位。
(5)作业前将1#气柜入口调节阀,柜前放散切断阀的联锁解除。
(6)将N2置换所需N2量通报设备调和BOC,要求作业时予以调整。
(7)制定COG紧急预案。
(8)准备吊车一辆,提前半个小时在1处就位
(二)第一能源总厂
(1)校核2处盲板、垫圈是否符合要求。
(2)检查2处作业环境符合要求。
五、停气作业
(一)堵盲板作业
(1)将1#气柜柜容降至1万立方米。
(2)将气柜所有仪表、排污阀关闭
(3)关闭1处阀门,打开10、11、12处阀门,并控制阀门开度,缓慢将1#气柜活塞着床。
(4)打开8、9处阀门,控制8处阀门开度,将柜内压力控制在4kPa左右,打开3处阀门,吹扫置换1小时。
(5)关闭7处阀门,一能源在2处进行堵盲板作业。
(二)N2吹扫作业
(1)确认盲板作业结束,打开7处阀门。
(2)继续吹扫1小时后,依次在3、10、11、12处取样化验,N2含量>98%为合格。
(3)3、10、11、12处化验合格后,打开4处放散15min后关闭。
(4)打开5、6处阀门。
(5)30分钟后,关闭8处N2阀门,并将8处N2阀门脱开。
(6)打开13、14处人孔。
(7)分别打开4座油泵房油水分离器Ⅰ、Ⅱ油室人孔,并将油放空。
六、阀门更换作业
施工时需携带CO报警仪,并有人监护。
七、送煤气作业
(一)氮气吹扫作业
(1)确认各点阀门更换结束并验收合格。
(2)确认13、14处人孔封闭。
(3)确认4座油泵房油水分离器Ⅰ、Ⅱ油室人孔封闭,油泵房充油完成。
(4)关闭3、5、6、10、11、12处阀门。
(5)打开8处N2阀门向柜内送N2,缓慢将1#气柜升至20km3左右,然后再打开3、10、11、12处放散阀,将气柜降至3km3左右,重复两次。
(6)依次在3、10、11、12处取样化验,N2含量>98%为合格。
(7)在3、10、11、12处化验合格后,打开5、6处阀门30分钟后关闭。
(二)抽盲板作业
(1)确认1处阀门全关,关闭7处阀门。
(2)打开3处放散,确认5、6处阀门全关。
(3)一能源在2处进行抽盲板作业。
(三)送煤气作业
(1)确认盲板作业结束后,关闭3处放散,打开7处阀门。
(2)将2#气柜柜容控制在3km3左右,关闭10、11、12、15处阀门。
(3)关闭8、9处N2阀门。
(4)打开1处阀门,调节7处阀门开度,向气柜进COG并控制活塞上升速度,使速度尽量不要超过1m/min。
(5)将1#气柜柜容升到50km3,气柜入口调节阀、柜前放散切断阀联锁锁入,气柜投入运行。
(6)脱开8处N2阀门。
八、安全注意事项
(1)盲板作业时,道路禁止通行,施工及无关人员一律撤离现场。
(2)气体置换时,严禁在停气区域动火。
(3)闲杂人员不得进入停送气作业区域。
(4)准备一定数量的消防器材。
(5)作业中要防止煤气中毒、着火、爆炸事故的发生。
(6)防护员到现场监护。
(7)到柜内施工人员必须携带CO报警仪。
(8)入柜前必须先确认柜内O2含量在18~23%、CO浓度≤24ppm。
九、二能源人员组织
指挥:李博 李怀迁
生产技术部:戴辉棣 刘健 周陶中 蓝仁雷
设备保障部:孙永军 程洪 史泽军 王义先
能中分厂:江兴盛 张维祥 陆忠宝
党群部:计伟
十、1#COG/H所涉及需更换的阀门表
阀门种类 位 置 数量(只) 备注 停气可处理的阀门 1#气柜进出气气柜侧放散管,3处。 1 1#气柜紧急放散侧放散管,4处。 1 1#气柜进出气管补水阀 1 1#柜进出气室地坑排污阀 1 1#柜底部吹扫置换放散管,10、11、12处。 3 1#气柜排水阀 2 1#柜油泵房水阀 4 1#气柜补水阀 4 小 计 17
第二能源总厂生产安管部
2009年1月21日
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