水工土方填筑碾压试验报告.doc
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***防洪排涝工程(一期)
土方填筑碾压试验报告
***防洪排涝工程(一期)2017年5月24日在堤身北溪桩号BK3+120~BK3+150段,在现场监理旁站下进行了碾压试验。
一、试验目的
通过试验为本工程堤身及液压坝基础填筑选择满足设计要求的、合理的碾压技术参数(铺土厚度、碾压遍数);验证选用压实机械可靠性,取土、卸料、平整、碾压等施工方法,确定有关质量控制的技术要求和检测方法,为填筑施工提供依据。
二、试验依据
1、《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001。
2、《堤防工程施工规范》SL260-98。
3、《土工试验规程》SL237-1999。
4、 设计文件及图纸要求。
三、填筑设计指标
依据现有设计图要求,本工程采用自身开挖土料,堤身夯填亚粘土压实度≥93%,污水管道段夯填亚粘土压实度≥95%,液压坝基础换填亚粘土压实度≥97%,本次实验按压实度97%作为工程施工标准,土料施工含水量与最优含水量之差应控制在-3%~+3%范围内。
四、试验土料及机械技术参数
1、试验土料
试验用料为场内拉运的土料,室内击实试验确定出土料的最大干密度和最优含水率,选择有代表性的土料,监理见证取样,委托福建省中孚检测技术有限公司出具的试验报告,土料的试验成果见下表:
取土场样品 最大干密度(g/cm3) 最优含水率(%) 土料性质 BK3+220~BK3+420 1.81 16.3 亚粘土 2、机械组合见下表
序号 机械名称 型号 单位 数量 用途 1 挖掘机 PC220 台 1 挖装土料 2 自卸汽车 20t 台 2 土料运输 3 装载机 ZL50 台 1 运输土料 4 推土机 TY160 台 1 铺土后推平土料 5 蛙式打夯机 HW70 台 1 边角狭窄地带碾压 6 振动碾 TY220 台 1 碾压填筑土料 7 自制洒水车 2000L 台 1 土料洒水 3、振动机械主要性能指标
型号 自重 振轮尺寸
直径×宽度(mm) 振动频(HZ) 激振(KN) 振幅(mm) 额定功(KW) HW70 140kg 夯板120×550 2/3 10 0.5/0.3 3 TY220 20t 2×2.14 30/32 395/230 1.53/0.75 128 五、碾压试验
1、场地布置
根据现场实际情况及规范要求,蛙式打夯机试验场地尺寸为10m×2m,振动压路机试验场地尺寸为15m×8m。每种碾压试验场地分为3个大区6个小区,平面布置图见下图
在规划地场地范围内清表30cm后,进行建基面验收,为保证试验场地基础坚实,根据设计要求,边角部位采用HW70蛙式打夯机夯实,大面部位采用20t振动碾碾压,经取样检测合格后铺土进行试验。按碾压试验场地平面布置图,用白灰线放出试验场地,并布置测量网格点,测量基准值,作为试验基础层。为了测量铺料厚度和沉陷量,预先在场外设置临时水准点。
蛙式打夯机试验布置图 振动碾试验布置图
2、试验工艺
根据两种不同碾压机具,选择两种碾压试验工艺:
图1 土方填筑(蛙式夯机)试验施工工艺 图2 土方填筑(振动压路机)试验施工工艺 3、试验方法
(1)填筑参数
现场碾压试验,1/3,行压行1/3,分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。
取样:每个试验块,按设定碾压规定碾压结束后,在填筑面上取样做密度试验。每个试验小块面积内,采用环刀法取样,其取样数为18个,测定压实后的干密度、含水量。同时测量压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面现象等,并作记录。
六、碾压试验成果与分析
1、试验成果
①碾压试验成果汇总表(见附表1、附表2)
②碾压遍数与压实度的关系曲线图(见附图)
2、成果分析
①铺料厚度相同时,采用HW70蛙式夯机在碾压遍数6遍,沉降量随碾压遍数的增加而增加,在碾压遍数8~10遍内,沉降量增加很小或不再增加,说明土体已被基本压实;采用20t压路机在碾压遍数4遍内,沉降量随碾压遍数的增加而增加,在碾压遍数6~8遍内,沉降量增加很小或不再增加,说明土体已被基本压实
②同一覆土厚度压实干密度(压实度)随碾压遍数的增加而增大,同一碾压遍数随铺土厚度的增加而减小,符合一般填筑材料的工程特性。
(1)从附表1可以查出:
采用蛙式夯机碾压参数表:
序号 铺土厚度cm 碾压遍数 压实度(按设计97%标准) 结论 最小 最大 平均 1 20 6 93.9 98.3 96.5 压实度合格率较低,不能完全满足设计填筑要求。 2 8 98.3 98.9 98.3 该参数组合满足设计填筑要求,但与5比较不符合经济适用要求。 3 10 98.3 99.4 98.9 压实度合格且质量指标高但是不符合经济适用要求。 4 25
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