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第6期 蒋 洪等:天然气脱水装置工艺分析与改进 49
天然气脱水装置工艺分析与改进
蒋 洪 ,杨 昌平 ,朱 聪
(1.西南石油大学,成都 610500;2.四Jil科宏石油天然气工程有限公司,成都 610021)
摘要:分析了在役三甘醇脱水装置设计和运行 中存在的主要问题 ,提 出了改进 的工艺措施和脱水工艺流程。在三甘醇脱水
改进工艺流程 中,应用了高效的板式换热器和先进的旋转齿轮甘醇泵 ,改善 了甘醇贫 富液换热效果 ,取消了甘醇贫液水冷却
器 、循环水系统及泵 出口缓冲装置 ,简化了工艺流程 ,降低了脱水装置 的能耗及操作 费用 ,在脱水装置设计和技术改造中具有
推广应用价值。
关键词 :天然气 ;三甘醇 ;脱水装置 ;工艺改进 ;齿轮泵 ;板式换热器
中图分类号:TQ05 文献标识码:B 文章编号 :1001-9219(2009)06—49—05
天然气脱水的 目的是保证天然气输送过程不 塔顶注人的贫三甘醇溶液逆流接触而脱除水,吸收
析出液态水 ,不形成水合物 ,控制管道和设备 的腐 塔顶部出来的天然气经气体一贫甘醇换热器换热后
蚀。目前 ,天然气的脱水方法应用较广泛的有低温 进入外输管道。吸收塔底部排出的三甘醇富液经凋
分离法脱水 、溶剂吸收法脱水和固体吸附法脱水。 压后与再生塔顶部气体换热后进入闪蒸分离器 ,尽
三甘醇(TEG)脱水是管输天然气控制水露点的常用 可能闪蒸出其中所溶的烃类 、CO、HzS等气体 ,闪蒸
脱水方法 ,具有工艺成熟可靠 、流程简单、投资及操 气体可根据其组成进入燃料系统或灼烧炉等。闪蒸
作费用较低 、能耗低等优势 ,在国内外管输天然气 后的三甘醇富液经过过滤器除去固体 、液体杂质 ,
脱水工艺中得到了广泛应用。国外三甘醇脱水工艺 进入再生塔换热罐与甘醇贫液换热后 ,三甘醇富液
技术在提高脱水深度、开发和应用新型 、高效脱水 进入再生塔提浓 ,再生后 的三甘醇贫液经冷却后 由
设备 、改进甘醇再生工艺 、控制再生尾气污染等方 泵输送至吸收塔,实现三甘醇贫液的循环利用。
面取得了一系列进展 】【。本文通过文献资料调研和 作者在西南油气田分公司重庆气矿沙坪气 田、
现场实地考察 ,分析 了在役三甘醇脱水装置设计和 川中油气矿净化厂 、克拉 2气田实地考察 了脱水装
运行中存在的主要问题 ,提出了改进工艺措施 ,应 置的设计和运行情况 ,调查分析表明:多数脱水装
用了高效的工艺设备 ,优化 了脱水工艺流程 ,降低 置运行状况正常,基本能达到管输天然气水露点的
了睨水装置能耗 ,有利于天然气脱水装置安全 、平 要求 ,但有 的脱水装置因原料气气质及地层水水质
稳运行 。 的变化 、设计流程和工艺参数不够优化 、设备选型
不尽合理等因素,致使出现了脱水装置运行成本上
1 三甘醇脱水流程及存在的问题
升 、脱水运行不稳定 、天然气水露点不合格等问题 。
根据原料气气质条件和水露点要求的不同,三 现将三甘醇脱水装置存在的主要问题归纳如下 7]:
甘醇脱水工艺 的具体流程可能有所不 同,但基本工 (1)原料气分离过滤及闪蒸分离效果较差,造
艺流程变化不大 ,主要 由进 口分离 、气体一甘醇吸收 成甘醇发泡和变质
脱水 、闪蒸分离及过滤 、三甘醇富液再生 、贫富换 原料气分离方案设置及设备选型不合理 、分离
热 、贫液泵循环等工艺过程组成 ,典型三甘醇脱水 元件质量不过关 ,使原料气分离效果差 ,
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