_2机组脱硫168试运汇报.docx
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#2机组脱硫系统168小时试运情况总结一、概述本工程设置一套烟气脱硫装置(FGD),FGD工艺系统主要由吸收剂制备输送系统、烟气系统、SO2吸收系统、排空及浆液返回系统、石膏脱水及储存系统、工艺水系统及冷却水系统、仪用和检修维护空气系统、脱硫废水处理系统等组成。工艺系统设计原则包括:脱硫工艺采用湿式石灰石-石膏法,采用一炉一塔布置方式,脱硫塔布置四层喷嘴。每套脱硫装置的烟气处理能力为相应锅炉BMCR工况时的100%烟气量,保证脱硫装置效率≥96%,并作全面性能保证。脱硫系统不设置烟气旁路。不设置脱硫增压风机,对引风机进行改造(现引风机参数见附表):引风机和电机全部更换新设备(包括基础部分);设置烟气换热器(GGH),GGH设计要有良好防堵塞措施,漏风率<1%。石灰石浆液制备方式采用外购石灰石块湿磨(≤20mm)制浆。本工程脱硫装置设一套吸收剂制备系统,容量按两台机组3天石灰石用量设计,石灰石块堆场满足单台机组10天用量的储存量。本工程脱硫装置设一套石膏脱水系统。脱硫副产品-石膏脱水后含湿量≤10%,纯度≥ 90%,为综合利用提供条件。石膏储存采用石膏仓库方案,石膏仓容量按两台机组2天石膏产量设计。脱硫设备年利用小时按6000小时考虑。FGD系统可用率≥ 98%。FGD装置服务寿命为30年。二、试运情况汇报我公司#2机组脱硫系统168小时运行于2015年1月24日8:00开始计时,至1月31日8:00试运完成,各辅机及系统运行基本正常,具体情况如下:(一)SO2浓度排放情况:脱硫168调试因电网负荷限制,最高调试负荷为250MW,平均负荷在206MW,#2机发电量3440.8万kw.h,#2炉在脱硫系统168期间燃煤总量22313吨,平均硫份1.07%,平均脱硫效率98.61%,高于系统设计值96%,投运率100%,SO2小时平均排放浓度45.62mg/m3,SO2总减排量约375.17吨,满足环保排放要求;其中耗石灰石983吨,钙硫比1.20,高于设计值1.03,石灰石利用率约为83.3,低于设计值90%,具体如下表所示:#2FGD168试运不同时段参数测试统计表时段平均负荷(MW)燃煤量(t)平均硫份(%)石灰石消耗量(t)原烟气SO2均值(mg/m3)净烟气SO2均值(mg/m3)平均脱硫效率(%)钙硫比减排SO2量(t)24日~25日215 3209 0.92 183 2513.00 22.00 99.12 2.2546.8225日~26日190 3096 1.12 229 3519.90 67.10 98.09 2.4254.4226日~27日185 3087 1.20 158 3324.30 28.80 99.13 1.5558.7627日~28日191 2915 0.92 77 3328.20 31.80 99.04 1.0442.5028日~29日200 3260 1.15 118 3274.90 46.70 98.57 1.1559.1329日~30日230 3458 0.85 100 3428.70 64.60 98.12 1.2546.1430日~31日235 3288 1.30 118 3364.20 55.80 98.34 1.0167.26累计/平均206.5 22313 1.07 983 3250.46 45.26 98.61 1.51375.17说明:① 测试时段均为当日08:00~次日08:00,共七个时段完成脱硫168调试。② 24日~26日,因脱水气液分离器回水不畅,投入部分炉内脱硫,致使钙硫比在2.2左右。③ 后五个阶段未投入炉内脱硫,平均钙硫比为1.2。(二)保护自动投入情况1、各区域排水坑系统液位与泵的启停联锁自动投入。 2、投入的保护有: 1)#2脱硫主联锁保护:浆液循环泵全停或GGH两台驱动电机全停,#2炉发BT。2)原烟气事故喷淋阀与原烟气温度联锁保护投入。3)浆液循环泵、氧化风机、制浆系统、脱水系统及石灰石上料系统联锁保护。(三)程控投入情况现场所有电动控制设备基本上能实现远程操作(事故返回泵入口阀及石膏排出泵A入口阀除除外,这两电动阀在调试期间出现故障)。(四)各系统运行情况简介1、石灰石浆液制备系统运行情况磨机入口研磨水量3.5t/h,石灰石给料10.2t/h,稀释水量21t/h,料水比约为1:2.5,石灰石旋流站压力在0.08Pa左右,旋流子投入四颗,石灰石浆液密度维持在1200~1250kg/m3之间,浆液品质合格;磨机主电机电流在35.2A左右,空转电流34.1A,磨机润滑油低压油压力0.2MPa左右,高压油压力大于4.5MPa,滤网前后压差0.02MPa(高于0.05MPa报警),运行状况良好。石灰石浆液旋流站分配电动推杆限位开关坏,DCS上状态反馈错误,经就地检查
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