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提高宽厚板坯无清理率的关键技术
王谦1,何宇明2,胡兵2,熊银成2,李玉刚1,鲁永剑1,袁广英2,潘时松2,张创举2
(1.重庆市冶金工程重点实验室,重庆大学材料科学与工程学院,重庆,400044)
(2.重庆钢铁股份有限公司炼钢厂,重庆,401258)
摘要:重钢新区在投产之初,连铸板坯表面原始合格率较低,铸坯表面的主要缺陷表现为:表面纵裂纹、铸坯角部横裂纹、铸坯宽面边部凹陷,此外粘结问题一方面对工艺顺行造成了重要影响,同时也制约了铸坯表面质量的提高。通过对现场生产过程中铸坯表面缺陷的跟踪和分析,并在生产中采取相应的控制措施,最终使铸坯表面无清理率达到了较高水平,为连铸坯的热送热装创造了条件。
关键词:宽厚板坏;表面缺陷;控制措施;热送热装
1 引言
在石油危机的推动下发展起来的连铸坯热送热装技术将炼钢.轧钢变成了一个紧密相连的一体化生产系统,由于其一系列的优点和经济效益而受到广泛关注[1]。热送热装技术不仅可以大幅度降低能源消耗,改善产品的质量,提高金属收得率,同时还对减少铸坯堆放场地和保证工艺顺行意义重大。连铸坯热送热装工艺实施的先决条件[2]是炼钢供给轧钢的铸坯满足热送要求,即炼钢厂生产的连铸坯无清理率要达到很高的百分比。重钢炼钢厂投产初期,各设备工艺功能处于不断完善阶段,铸坯缺陷较多。为了尽快理顺生产流程和减缓铸坯堆冷及清理场地非常有限的压力,重钢把生产无清理铸坯作为一项重要的攻关项目,开展系统研究。本文将结合宽厚板坯表面质量问题,针对生产中出现的粘结漏钢、铸坯表面纵裂纹、角部横裂纹、铸坯表面凹坑等各种质量问题的控制技术进行论述。
2投产之初铸坯表面缺陷情况
新区1#、3#铸机于2009.12.25热试投产,2#铸机于2010.8.30热试后在2010.10正式生产,除粘结漏钢外,铸坯表面主要缺陷以纵裂纹、角部横裂纹和宽面边部凹坑为主,夹砂、针孔、接痕等缺陷较少,未出现宽面网状裂纹,铸坯表面质量综合统计情况见图1。
3粘结的控制
提高铸坯质量所采取的技术措施必须以生产顺行为前提,所以预防粘结和漏钢事故是提高铸坯质量需要首先完成的任务。从表1可知,在投产以来发生的20(流)次漏钢中,有14次是粘结漏钢,占漏钢比例的70.00%,裂纹(因高温钢水、结晶器窄面板锥度异常造成宽面角裂、铸坯划伤超深、二冷水喷嘴供水不足产生裂纹等)漏钢5次,占25.00%,角缝嵌钢漏钢1次,1#机漏钢8流次,3#漏钢12次。因此防止粘结是减少漏钢的主要途径。一方面,优化连铸工艺和精细化操作对减少粘结及其漏钢非常重要;另一方面,粘结可以通过结晶器漏钢预报系统进行预报,提前采取措施避免漏钢。为减少粘结漏钢,在工艺和操作方面主要采取了以下几项措施:
(1)对保护渣的控制
在不产生纵裂纹的前提下,降低保护渣的结晶性能,保证液渣膜对铸坯的润滑。在目前工艺条件下,保护渣消耗量在0.45~0.75Kg/t钢较合适。
要求保护渣的粘度-温度曲线接近或达到图2a的形状,而避免出现图2b所示的形状。
减弱保护渣的烧结性能,要保证在正常浇铸过程中液面稳定时渣面不能出现明显的渣团,结晶器壁上渣条不能逐渐长大成厚大渣条,浇注过程或换水口时从结晶器“打出的渣子”中硬块烧结团要少,最大尺寸不能大于10mm。
(2)优化结晶器流场
对于宽厚板坯连铸,保持整个结晶器液面的活跃是减少或避免粘结及漏钢的关键技术,由于实际拉速低于设计的高拉速,使用原高拉速水口时致结晶器液面活跃程度不够,加大了粘结隐患,为此主要开展了以下工作:
化浸入式水口设计:使用原高拉速水口时结晶器内外弧宽面角部至1/8宽度、1/2宽度处液面温度较低,保护渣不能提供足够的液渣润滑铸坯,导致大部分粘结发生在1/8宽度的内外弧宽面处。针对该问题,对结晶器流场进行了数模计算和水模实验,设计了新的水口并投入大生产,使得整个结晶器液面较以前活跃且避免液面翻卷,减少了粘结,同时还对减少纵裂纹和宽面角部凹陷效果明显。
加强水口对中和插入深度的管理:针对三台铸机和不同断面拉速条件,确定相应的插入深度,同时严格保证水口的对中,防止结晶器钢液偏流,以保持活跃但不翻卷的结晶器液面。
优化结晶器吹氩流量:通常在设计结晶器水口时,为了防止水口堵塞和结晶器液面过死,一般都是采用较大的吹氩量(约6~20NL/min),但吹氩量太多往往会造成边部保护渣覆盖差,液渣少,而中部渣层过厚液渣温度低,对结晶器整个宽面上弯月面处的均匀传热和润滑不利。在水口优化之后,钢水可浇性好不发生水口结瘤时,控制吹氩量为3~5NL/min,既保持结晶器液面活跃又不发生翻卷。
提高钢水可浇性,避免水口结瘤堵塞导致拉速(浇铸通钢量)过低而造成结晶器液面温度过低发生粘结。结瘤严重时适当加大吹氩量、及时更换水口,若仍不能解决结瘤堵塞问题,则应坚决停浇。
(3)加
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