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三泵施工方法在航道疏浚工程中的应用
摘要:结合无锡某港的开挖工程,对三泵施工的理论依据分析的基础上,对管线对泥浆水头损失的分析,陆地管线计算,挖泥操作规程进行的详细而深入的研究。
1.工程施工条件
由于目前我国电力能源紧张,南方省市煤炭严重短缺,迫于生产压力,业主要求该工程于2010年6月30日按3.5万吨级泊位设计阶段完工。苏航浚217船2010年5月至6月在无锡某港口疏浚工程中,在管线小于1100m的情况下,大胆采用三泵串联挖吹砂卵石,使船舶生产率得到较大幅度提高。2010年5月12日217船停工靠码头航修,改二泵串联为三泵串联,将挖泥绞刀更换为挖岩小绞刀。217船14日进入港池施工,采取先远端后近端的吹填方式,即采取在泥泵叶轮状态较好时首先吹填远端,随泵效逐渐下降,陆地管线根据吹填情况不断拆回,以减少泥浆水头损失。
1.1管线组成。217船采用水上管线直接上岸接陆地管(无水下管线),水上浮筒管线长500.4m,包括Φ600mm(1+①)42组、Φ700mm(1+①)15组、Φ700mm自浮管1节,船尾胶皮套一节、变径管三节等;陆地管线为Φ600mm管(含Φ700mm过渡管24m),排高为+4.0m,吹填区吹距约为50~600m。
1.2开挖土质。由于该施工区上层已开挖,剩余土质主要为砂卵石(含少量粉质粘土)。
1.3泥泵组合形式。当时217船采用水下泵与1号舱内泵船串联施工,开挖砂卵石生产率为410m3/h。
1.4工况分析。施工中砂卵石生产率偏低,一方面是由于采用的挖泥型绞刀不适合开挖砂卵石;另一方面,在相同流量下,Φ600mm管线内的流速变大,加大了泥浆的水头损失,在随陆地管不断接长的情况下,管线对泥浆水头损失不断增加,两台泥泵组合型式下,泥泵需减小流量,提高排出水头,以弥补泥浆的水头损失,从而使流速减小,浓度降低,造成生产率减小。
根据以往的施工经验,人们普遍认为三泵挖吹卵石至少要1500m的管线才能开得起车,而本工程最大排距也不过1100m,所以一直未提出采用三泵施工。但在严峻的生产形势下,通过认真分析、研究,我们认为在使用Φ600mm管线的情况下,可以采用三台泥泵串联施工。依据主要有以下两方面:
(1)在使用Φ600mm管线的情况下,由于管路截面积变小,流速变大,管线对泥浆阻力变大,(即使在相同流速下,管径越小对泥浆的阻力越大),同时船管截面不变,流速相对较小,在一定程度上给了挖泥设备一定的安全运转系数,减少了泵内因流速突然变大产生震车或泵机超负荷的可能。
(2)改三泵后开挖土质全部为砂卵石,该土层对挖岩型绞刀而言挖掘没问题,施工操作中可在管线排压允许下最大限度地提高输送浓度,以浓度压负荷。实现三台泥泵串联施工的具体操作要求如下:正刀时绞刀放入泥1.5米~2米,台车进尺2米;反刀时绞刀放入泥0.5米~0.8米,台车进尺2米;快到边线时要加大横移速度,多挖吸一些砂卵石,以填补换向低产时的超负荷;换台车时提前增加浓度,再减速舱内泵,或进一步脱掉2号泥泵,换完台车后再合上2号泥泵,继续施工;排出压力控制在9kg~10.5kg左右,最好是9.5kg;流速控制在5m/s以上;浓度尽量控制在15%(仪表读数);尽量让绞刀和吸口长时间处在工作时间内,保持排泥管中的高浓度;陆地要准备好接管线的设备,接管线尽可能用最短的时间,吹水时管线内留部分砂卵石,以保证开车时的主机不超负荷。
2.管线对泥浆水头损失的分析
2.1三泵施工的理论依据
1.管线最低实用(经济)流速的确定
因管线中存在Φ700mm管线,需要较大的最低实用流速,可按Φ700mm计算。临界流速公式(1)式中,Vc为临界流速(m/s);C为土壤颗粒的体积浓度(%),取泥浆体积浓度为10%,则对应C=5.8%;g为重力加速度,取9.81m/s2;Dd为排泥管内径(m),取0.7m;ds为沙粒直径(mm),取4.0;Vss为颗粒在静水中的沉降速度(m/s),取0.175。把各参数代入(1)式计算得临界速度c=4.27m/s。根据最低实用流速和临界流速的关系Vp=VcKv(2)
其中,Vp为最低实用(经济)流速(m/s),Kv为系数,取1.1(管线远端为600mm管,管内流速大,且其对应临界流速小,为3.96m/s,故Kv取小值)。由此得到经济流速为Vp=4.7m/s。
2.相应的泥泵扬程确定。由Vp=4.7m/s推出流量为Qp=3600πr2Vp=6508m3/h。根据《绞吸挖泥船泥泵输泥计算手册附件》查得(水下泵+2舱内泵)泵送砾石时对应该流量的泥泵扬程为94.5m(根据该船泥泵柴油机最大转数经验,转速假设为额定转速的90%)。
3.排泥管路泥浆水头
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