文档详情

煤矿的整体节能解决方案.doc

发布:2024-12-26约5.03千字共10页下载文档
文本预览下载声明

煤矿的整体节能解决方案

一、概述

煤矿企业既是产能大户,又是耗能大户。“节能降耗”已成为我国的基本国策,许多煤矿企业都非常重视高耗能用电设备的节能技改工作。

煤矿的用电设备主要分为井上部分和井下部分,井下用电设备大部分非连续性运转,并且要考虑到防爆问题,所以井下用电设备不作为节能工作的重点。

用电设备又可分为厂区和生活区两部分。

关于厂区节能主要针对以下设备:

1、主扇风机变频节电改造;

2、压风机(煤矿上空压机也称为压风机)恒压供气变频改造;

3、井下排水泵节电改造(有的涉及安全);

4、提升机变频节电改造。

关于生活区节能主要针对以下设备:

1、生活用水恒压供水节电改造;

2、燃煤锅炉鼓、引风变频改造(以及其他国家重点推荐的燃煤锅炉节能技术改造技术);

3、厂区路灯照明节电系统。

二、厂区节能解决方案介绍

(一)主扇风机变频节电改造

1、存在问题

主扇风机相当于矿井的肺,井下的通风对于井下的生产和安全起着极其重要的作用。由于煤矿随着开采的不断深入,主扇风机所需风量将越来越大。为了保证系统能够保证较长时间的正常使用,主扇风机的选型余量较大。在风机运转恒定的情况下,采取控制扇叶角度的措施来控制风量。矿井内夏天潮气重温度高,所以要求的风量大;冬天井外气温较低,通风量满足最低的排量即可。但是扇叶按照最大通风量再有一定余量确定后,基本上不再调整,风机始终工作在同样的状态下,不能根据实际所需风量调整运行情况,这样大量电能白白浪费。

2、解决措施

主扇风机一般配备2台对流风机,我们采用一套变频节能系统,由一台节能柜控制两台电机,根据生产的具体情况手动调节扇风机的风量大小。采用调频调速控制电机,电机所消耗功率同下降频率成立方关系。在速度降低很少的情况,电机电能大幅度下降。这样既能随时满足生产的风量要求,又能最大限度地节约电能。

3、技术效果

1)采用变频节能技术,根据实际需要,任意调节风机的风量。

2)节电率约30%,节电效果显著。

3)实现了电机的软启动,延长了电机和风机的使用寿命,避免了对电网的冲击。

4)电机将在低于额定转速的状态下运行,降低了设备的故障率,减少了噪声对环境的影响。

5)具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能及声光报警功能;具有电源指示、运行指示、频率显示等功能。

6)操作简单,具有电气联锁、变频联锁、故障联锁等保护功能,实现了风机的自动保护。

7)预留通讯接口,可以与原系统或后期系统联系。

(二)压风机恒压供气变频改造

1、存在问题

煤矿的压风机为井下设备提供动力源,对于煤矿生产起着重要作用。由于井

电量的三分之一到三分之二,这些泵组都不同程度存在着大马拉小车的现象,节电空间较大。水泵启动为直接启动,对管网的冲击大,对电网的冲击也大,也相应的浪费一些电能。

2、解决措施

井下有多处排水泵站。一般都是高压水泵,采用用隔爆型高压变频控制系统。我公司的高压变频节能调速系统,以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户对于风机、水泵类调速节能、改善生产工艺的迫切需要。本调速系统适配各种通用三相异步电动机。

3、产生效果

1)高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV输入,直接3、6、10KV输出,无需输出变压器。

2)输入功率因数高,电流谐波少,无需功率因数补偿/谐波抑制装置。

3)输出阶梯正弦PWM波形,无需输出滤波装置,可接普通电机,对电缆电机绝缘无损害,电机谐波少,减少轴承、叶片的机械振动,输出线可达1000米。

4)全中文WINDOWS操作界面,彩色液晶触摸屏。

5)功率电路模块化设计,维护简单。

6)高压主回路与控制器之间为光纤连接,安全可靠。

7)完整的故障监测电路,精确的故障报警保护。

8)自带冷却风机。

9)内置PLC,易于改变逻辑关系,适应多变的现场需要。

10)可灵活选择现场控制、值班室远程控制,可通过电话网络遥控。

11)可接受和输出0-10V/4-20mA工业标准信号。

12)直接内置PID调节器,可开环运行,可闭环运行。

13)完整的通用变频器参数设定功能。

14)可打印输出运行报表。

15)安装设定调试简便,优异的性能价格比。

16)可实现水泵的软起、软停,减少对电网的冲击,减少对管网的冲击。

17)大幅度节约电能,节电率可达28%以上。

(四)提升机变频改造

1、存在问题

提升系统采用三相异步电动机,转子串电阻调速双码提升工作方式,煤矿很多井筒仍采用老井的井筒,受立井井筒尺寸的限制,又要兼顾提升井下尺寸较大的单件设备,因此,提升容器设计成了两个宽窄不同的容器;加之该提升系统还担负着人员、材料、矸石等的提升任务,提升重量每勾都有可能改变,造成了提升系统在调速控制阶段速度控制较为困难。有些井提升机提升行程较短,提升系统运行在调速阶段的时间占全程运行

显示全部
相似文档