丰1233-3注水井常规解堵.doc
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丰1233-3井注水井常规解堵工程设计
延长油田股份有限公司
青化砭采油厂
二0一三年五月四日
施工设计审批表
井 号: 地理位置: 作业项目: 设计时间: 设计单位: 设 计 人: 采油厂
初审人:
年 月 日
审核人:
年 月 日 研究中心
审核意见:
审核人:
年 月 日 开发部
审批意见:
审批人:
年 月 日 丰1233-3井解堵施工设计
一、基础数据
1、注水井基本数据
地理位置 青化砭 构造位置 鄂尔多斯盆地陕北斜坡带 井别 注水井 投注日期 2003.3.28 完钻井深 564.0 注水方式 合注 人工井底 560 固井质量 合格 2、射孔段数据
层位 射孔段(m) 厚度(m) 孔隙度
(%) 渗透率
10-3
μm2 长2 425-427 2 12.1 2.8 3、注水状况
项目时间 目前日注水量(m3) 配注量 注水压力mpa 累计注水量 2013.5 0 5.1 9 7652.19 二、设计依据:
随着油田进入二次、三次采油阶段,各油田为了提高原油采出率,采用注水技术驱替地层原油。由于地层中含有大量的腐生菌,铁细菌、硫酸还原菌、溶解氧等腐蚀介质,将对注水管线产生严重腐蚀,生成氧化铁、硫化铁。同时长期注水携带的机械杂质、胶质沥青及注入水产生的碳酸钙、碳酸镁在近井地层和管线中结垢等都会不同程度的堵塞地层,使注水压力上升,注入水量减少,甚至注不进地层,如果长期不清除,将会对油田开发产生严重影响。因此需要解除近井地层堵塞,提高注水量,增加注入水的波及体积,改善开发效果,同时探索强酸敏地层解堵增注有效途径。
三、技术原理:
HRS为氧化型解堵剂,是一种非常有效的注水井解堵处理液。该解堵剂是以强氧化剂二氧化氯为主,添加活性剂、稳定剂、缓蚀剂等多种药剂复配而成。它与多种酸液(盐酸、土酸、胶束酸等)协同进行解堵施工。该技术的特点是:除具备一般酸化功能,消除碳酸盐、硅酸盐以及重烃(蜡、胶质、沥青质等)对油层的污染外,还能有效地解除聚合物、微生物菌体及硫化亚铁等对油层造成的堵塞。主要用于解除聚合物、有机质、硫化亚铁和酸化中产生的硫化氢及细菌引起的各种堵塞。
四、施工目的:
丰1233-3井因长期注水,造成地层孔道堵塞,注水压力升高,注水量逐渐递减。进行了洗井作业,日注水量0.5m3。 4月21日起注不进。故采用HRS酸液进行综合解堵,解除近井地带的污染、堵塞,对储层进行深部综合解堵,提高地层的渗流能力,降低注水压力、增加注水量,保持地层能量,从而提高注水效率,恢复注水井正常注水。解堵成功后注水井在正常注水压力系统下,注水层段按配注要求正常注水3个月以上。
五、现场施工程序化学材料配方
(1)、洗井前注水井停注,检查闸阀运转是否灵活、关严,管线是否有滴漏现象,如有上述现象施工前必须更换完好无损;连接洗井车与反洗井井口管线闸阀;连接螺丝是否上紧上全;15Mpa试压不刺不漏为合格;准备洗井液等设备开始洗井。
(2)、洗井:
用1台洗井车洗井,挂挡由二档至四档缓慢打压,施工初期井泵压为2.0MPa,排量为400l/min,施工稳定时泵压为3MPa,排量为550l/min,待进出口水质一致后停泵。洗井工作介质为注入水+活性剂,循环时间为38分钟,冲出大量脏水和井底沉降物,活性水配置液用量18方。
(3)、替前置液,待井口高压返液后关闭高压阀门,挤前置6方。
(4)、挤主体酸10m3,排量不大于0.4 m3/分,压力小于16MPa,缓慢推入。挤顶替液施工时最高泵压为7.5MPa,排量为450l/min,挤顶替液时间为7分钟。
(5)、投注顶替液完毕后,关井反应2小时,反应结束后缓慢放压,压力落零后,用清水反洗,用大排量将残酸冲洗干净,按投注方式调节好井口闸门,按该井配注量的要求投注。
配方:浓度 活性水kg 二氧化氯kg 束胶酸kg 盐酸kg 铁离子稳定剂kg 活性剂kg 缓蚀剂kg 氢氟酸50% 粘土稳定剂工业 5% 1500 1.0% 10 50 500 50 50 0.25% 25 25 0.5% 50 合计 2.26t 六、施工准备
1、400型洗井车一台;
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