2018年安全事故案例1.doc
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安全事故案例
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生产安全事故案例培训教材
技安环保部
目录
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?高空坠落事故?触电事故
?机械伤害事故(2起)?火灾事故?中毒和窒息事故?交通事故?起重伤害事故?车辆伤害事故?灼烫?其他伤害
?安全事故防范介绍
?高空坠落事故
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2011年8月25日15:00左右,某公司外协厂商Winforsys 员工禹某在进行设备排线工作(超过2M 高处作业),因安全带没有高挂使用,失去重心发生高处坠落事故,造成禹某受伤。三、事故原因分析和事故性质认定1. 事故发生的直接原因
①环境原因:设备间空间较小,作业人员需仰躺或匍匐;亚克力板不具有承载重物;②人的原因:施工人员高处作业未高挂安全带。2. 事故发生的间接原因
①培训状态:已完成三级安全培训教育,但安全意识和安全技能有待提高,没有严格执行操作规程;
②管理不力:对安全操作规程培训不到位,没有现场具体落实;未对危险作业及时监督检查,没有督促员工严格执行操作规程; ③技术设计缺陷:作业区域亚克力板不具备重物荷载受力,安装空间狭小。3. 事故发生的主要原因
综合以上原因,事故调查组认为事故的性质是一起责任事故。
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?高空坠落事故
四、事件图片
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坠落位置
坠落位置
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2011年7月23日07:30,某公司电工对低压柜进行检修工作,在完成对设备的停电工作之后,决定停高压柜并对变压器进行清扫,在其他人员对停下的变压器做验电、挂接地线等安全措施的时候,陈某在未经允许的情况下,当事人独自一人检查高压柜,并发生人身触电伤害的事故。三、事故原因分析和事故性质认定1. 事故发生的直接原因
当事人安全意识淡薄,在未经允许以及无监护人的情况,私自钻进高压柜,并打开带电的母线侧隔板;2. 事故发生的间接原因
现场管理不善,两个工作同时进行,出现交叉作业的情况,不利于现场的管理;3. 综合以上原因,事故调查组认为事故的性质是一起责任事故。
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?机械伤害事故-1
一、事故概况
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2012年1月4日下午4点左右,某公司对8-10线设备进行检修作业。在其他人员作业时,助理工程师郭某在未经允许的情况下,独自一人处理3号线设备故障。16︰10分左右,郭某从3号设备物料投入处侧面半身进入设备内处理设备故障,设备突然启动,造成郭某胸部机械夹伤。二、人员伤亡情况:死亡1人三、事故原因分析和事故性质认定1. 事故发生的直接原因
①物的原因:投入机提升机缺失上升(下降)自动识别安全异常停止装置;对设备做进一步验证门连锁装置有效性, 连锁装置有效(见视频);设备处于自动运行状态;
②环境原因:投入机事发侧“口”没有禁止入内警示标示;操作空间受限;。
③人的原因:当事人未按照设备安全操作规程要求作业,从非正常维修口进入设备内部。2. 事故发生的间接原因
①本质安全缺失:技术和设计上的缺陷--投入机事发侧设计上没有封闭或连锁门,存在安全缺陷;设备上部没有设置护栏,人员能翻越设备;②培训教育不够--有培训教育记录、有考试答卷;但无实操考核记录;派遣公司有培训,无考核材料;
③劳动组织--非操作本岗位作业内容(当事人应负责8-10号线,但事发在3号线);事发时当事人单独处置设备故障,现场未有双人操作;④现场工作检查或指导--本次操作没有许可单;现场没有旁站指导监督协助人员;
⑤安全操作规程--有安全操作指导书“Assembly 安全操作规程”;但规定不详细,禁忌行为涵盖内容不全面;⑥实施事故防范措施--当事人没有执行操作规程作业;未按照要求双人作业;3. 事故发生的主要原因
综合以上原因,事故被认为:①是当事人安全意识不强、麻痹大意;②违反安全操作规程违章作业的责任事故。
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?机械伤害事故-1
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事故现场照片
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?机械伤害事故-1
事故动态演示
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视频演示:
1. 非正常排除故障的操作视频演示2. 正常排除故障的操作视频演示
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?机械伤害事故-2
一、事故概况
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2008年6月24日12:10左右,某半导体企业工程师李某、顾某处理设备故障。12:10,8号线Stacker 设备发生报警, 李某确认问题点后,将ERC 控制盘上的钥匙拔出,与顾某一同进入设备内部处理设备故障。12:25,由于设备内部空间狭小,顾某走出设备,由李某单独处理故障。此时,9号机台发生报警,顾某前往处理故障。在此过程,8号线设备突然
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