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解决高温强化瓷釉面针孔缺陷的研究.pdf

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中国陶瓷工业 CHlNACERAMIClNDUSTRY 2009年8月第16卷第4期 V01.1 Aug.20096,No.4 文章编号:1006—2874(2009)04—0014—04 解决高温强化瓷釉面针孔缺陷的研究 詹益州 (广东省陶瓷职业技术学校,潮州:521031) 摘要高温强化瓷的釉料配制不同于普通高温长石质瓷。即采用废瓷粉配料;在配方中多用熟料、少用生料;用硅灰石替代方 解石;采用优质长石配料;在保证釉料良好高温流动性的前提下,通过减少熔剂总量,增加石英和废瓷粉。适当提高釉料 的始熔温度,并添加少量其它原料,可有效地解决高温强化瓷釉面针孔缺陷,得到较满意的釉面质量。 关键词高温强化瓷。针孔,废瓷粉,硅灰石,长石。始熔温度 中图分类号:]rQl74.73 文献标识码:A (3)烧成过程也会产生针孔。如烧成温度偏低或高温保温 时间过短时,坯釉中气体逸出后釉面留下的小孔不能熔平,特 别表现在非立面的釉面(正平面或背平面)较为突出;温度偏 釉面针孔是陶瓷制品常见的缺陷之一。高温强化瓷由于 高时,气体逸出后留下的釉层小孔虽已熔化填平,但由于坯釉 坯料中含有较多的朋A(含量在40%左右)且大多是在 料中的部分组成产生气化后又残留新的针孔;还原气氛过浓 1300℃以上温度下烧成,胎体瓷化较慢,如果釉料的配方组成 或还原期过长,导致釉面严重积炭,也会产生针孔;窑内水蒸 和成熟温度不能与胎体相适应,则会严重影响到釉面质量。其 中尤以釉面针孔较为突出。 汽过多且排除不顺畅时,也易导致釉面针孔。 (4)注浆操作,石膏模型过湿且用生滑石粉撒得过多或不 本人最近受潮州某厂之邀,协助该厂进行解决高温强化 均匀,修坯时又没有彻底修除,施釉后有滑石粉的地方不会粘 瓷釉面针孔缺陷的研究。通过考察现场、听取介绍、分析主次 釉;或者生滑石粉被埋在坯体表层,烧成时由于生滑石粉的收 矛盾,最后从调整釉料配方入手,经过反复试验、不断总结,使 缩和排出气体,会把釉层冲破而形成针孔。 高温强化瓷釉面针孔缺陷基本排除,釉面白度和光泽度也有 (5)坯体表面有粉尘、汗渍、油渍或其它杂质等,施釉前没 所提高,取得较满意的效果。 有把它们清理干净,烧后制品表面也会产生针孔。 (6)修坯时,坯体表面粉尘擦洗不干净或者手中的粉尘又 2陶瓷釉面针孔缺陷产生的原因 回粘在坯体上,施釉后该处不粘釉,烧成后产生针孔。 陶瓷制品釉面产生针孔缺陷的原因是很多的。由于工厂 “针孔”又叫作“猪毛孔”或“棕眼”,是陶瓷釉面上呈现的 条件所限,没能将上述各种“可能产生针孔”缺陷的原因逐一 凹状小孔。一般把凹孔较大者(1mm以上)叫作“针孔”,凹孔进行研究验证。本研究的重点是
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