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过热器氧化物溶解过程中金属材料局部腐蚀机理研究-华电技术.PDF

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 第39卷 第10期 华电技术 Vol.39 No.10    2017年10月 HuadianTechnology Oct.2017  过热器氧化物溶解过程中金属材料局部 腐蚀机理研究 邓宇强,叶智,张小平,张少勇,蔡国保,张继光,涂伟 (华电电力科学研究院,杭州 310030) 摘 要:工程清洗后的割管检查和模拟清洗试验均发现,锅炉过热器局部氧化皮剥落部位出现了深400 m以上的腐蚀 μ 坑,对腐蚀坑的形成原因进行试验验证和腐蚀机理分析。分析结果表明:在氧化皮溶解区域与局部氧化皮剥落的金属裸 露区域,会形成“大阴极”和“小阳极”的电池腐蚀效应,加速了金属的腐蚀,在局部氧化皮剥落部位生成了严重的腐蚀 坑。因此,进行过热器氧化皮化学清洗时,需要同时用实际管样来评价腐蚀控制效果。 关键词:过热器;氧化皮;剥落;化学清洗;局部腐蚀;电池腐蚀效应 中图分类号:TM621.2   文献标志码:A   文章编号:1674-1951(2017)10-0010-04 腐蚀总量都控制在DL/T794—2012《火力发电厂锅 0 引言 炉化学清洗导则》规定的指标内,TP347H不锈钢材 火力发电机组过热器氧化皮的生长和剥落,会 料也未出现晶间腐蚀和应力腐蚀的情况。但在过热 造成汽轮机冲蚀、过热器堵塞爆管等一系列问 器清洗结束后第3年的割管检查中,发现12Cr1MoV [1-2] 表面存在深度超400 m的深坑,扣除氧化皮的厚度 题 。针对过热器氧化皮的治理,目前主要采取 μ 122 m,原始深度超过500 m(如图1所示)。锅炉 的技术手段有化学清洗、管材升级更换和割管清理 μ μ 等。化学清洗法是根据溶解剥离氧化皮的原理来达 生产厂家分析,这种深坑在生产制造过程是不会出 到清除氧化皮的目的,由于所采用的清洗剂对金属 现的,出厂检测也不会通过;化学和金属专业人员分 材料都会产生不同程度的腐蚀,因此,化学清洗过程 析,运行过程中的高温氧化也不会产生如此高的腐 中的腐蚀速度是一项非常重要的监控指标[3]。DL/ 蚀速度。国内出现过停用腐蚀引起的腐蚀坑泄漏情 T794—2012《火力发电厂锅炉化学清洗导则》规定, 况,但主要发生在再热器弯头易积水的部位,该管段 锅炉化学清洗过程中用腐蚀指示片测量的金属平均 取自弯头 1m以上的垂直管,因此不是停用保护控 腐蚀速度应小于 8g/(m2 ·h),腐蚀总量应小于 制不当产生的腐蚀。考虑到此前进行过化学清洗, 2[4] 因此通过设计模拟试验,对这种腐蚀坑的形成原因 80g/m 。而在过热器化学清洗中,多数氧化皮的 厚度通常在 100 m以上,单位面积的氧化皮量达 进行试验验证和腐蚀机理分析。 μ 1000g/m2以上,远超过锅炉水冷壁清洗要求的200 2 g/m 左右的范围,过热器化学清洗的药剂浓度和清 洗所需要的时间都是常规锅炉水冷壁化学清洗的2 倍以上。因此,目前主要针对控制金属材料腐蚀速 度和溶解氧化皮效率开展清洗配方工艺的研 究[5-7],并且已有成熟的清洗配方工艺在工程上成 [8] 功应用 。 图1 后屏过热器12Cr1MoV表面腐蚀坑形貌 1 过热器腐蚀现状 2 试验内容 国内某电厂一
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