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内反馈高频斩波调速在鹤壁热电厂的节能应用.pdf

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维普资讯 工 业 技 术 _ 机 比 个 电机高频斩波调速装置由转子整流器、高频斩波器 、晶 表 1 A、B引风机运行实验结果数据表 闸管相控逆变器及 DSP控制器组成。鹤壁热电厂采用 机组负荷 1IOMW 内反馈斩波调速设备在以来,运行较为稳定 ,节能效果 l 引风机状态 定速 调速 在40%,具有很强的实用性和经济性。 A机 B机 A机 B机 一 、 内馈 电机高频斩波调速的主要优点 I电机转速 (rpm) 980 982 757 730 1.与变频调速相比,内反馈调速系统接于电机转子 f挡板开度(%) 20 30 70 70 回路,工作电压低 ,运行稳定可靠,且在低速下仍能保持 I电机功率(Kw) 1106-44 1439.8 612.8 505.8 较高的功率因数,效率较高。 2546.24 l1l8.6 2.与传统调速方法相比,内反馈调速系统在调速时 机组负荷 80MW 不用改变电机接线即可实现平稳调速,不需额外增加开 引风机状态 定速 调速 关,改善开关运行工况,对高压电机具有重要意义。 A机 B机 A机 B机 3.内反馈调速系统利用逆变 回路将转子剩余能量 电机转速 (rpm) 985 989 650 650 反馈回电源系统,不消耗电能,效率高,节能效果显著。 挡板开度 (%) 17 24 59 57 二、装置运行原始数据采集与分析 电机功率 (K 1167 881.66 36336 387.28 w) 2007年 2月 1日,河南鹤壁热电厂 1}≠号机组 2048.66 750.64 (135MW)商业化投运至今,采用内反馈调速的A、B两 机均在调速 650转份 时,消耗功率为 750.64KW。两台 台引风机的运行参数采集如下表所示。 引风机低速运行时,一小时少耗电 1298KW,即速度均 1.电机技术参数铭牌。型号:YRKKCT710—6,电压 : 降低 35%,但耗电量降低了63%。若两台电机全年按照 6.3kV,额定电流:175A,额定功率:1600kW,额定转速 : 运行5000个小时计算,可节约649万千瓦时。按每度电 991rpm,调速范围:483~991rpm。 0.3计算,可节约资金约 194万元。 2_A、B引风机运行实验结果数据比较。分别在机组 3.从表 1两台风机的试验数据可以看出:风机在低 负荷 110MW和80MW情况下,采集 A、B引风机运行数 速时,节能效果非常明显。在机组低负荷时,节能效果更 据,经处理后得到表 I。 为明显。在定速时比较 ,可使两台引风机的功率损耗降 三、节能效果分析 低约20%;在调速时比较 ,可使两台引风机的功率损耗 I.机组在高负荷 I10MW 运行情况下 ,两台引风机 降低约33%。 均在定速980转份 时,消耗功率为 2546.24KW;两台引 如果适当调节挡板开度,节能效果也非常明显。在 风机均在调速 740转份 时,消耗功率为 1118.6KW。两 保证炉膛负压
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