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热电装置发电机油封泄漏原因分析与改造
摘要:发电厂发电过程中,厂内热电装置发电机油封泄漏 会对电机设备的正常运行造成影响,进而降低电厂的发电质 量。针对热电装置发电机油封泄漏的危害性,本文以某乙烯 厂为例,对该厂内部热电装置发电机油封泄漏的原因进行分 析,并在此基础上给出几点相应的装置改造措施,以供相关 人士参考。
关键词:热电装置;发电机;油封;泄漏原因;改造措 施;分析
某乙烯厂内部配置有全套发电装置,其中,热电装置汽 轮发电机组是乙烯发电装置中的一个大型机组,对电厂发电 起着重要作用。厂内发电机投用时选择了两台热电装置汽轮 发电机,两台机组配合工作,为电厂电力的生产与供应提供 了基本的保障。但是,由于两台机组在实际投用时容易出现 润滑油内漏和外漏现象,很容易对机组运行质量产生影响, 所以必须及时采取措施加以改进和解决。下面,笔者结合乙 烯厂发电实际,对厂内热电装置发电机油封泄漏的原因和改 造措施进行分析。
一、汽轮发电机的结构和工作原理分析
鉴于某乙烯厂内部所配置的发电机组是汽轮发电机,所 以在分析发电机组油封泄漏原因之前,首先要做的工作是对 汽轮发电机的结构与工作原理进行了解。就汽轮发电机结构 来说,由于汽轮发电机在运行时需要依靠外界超高压蒸汽的 推动,并在超高压蒸汽的推动下将机组内能转化成机械能, 进而带动装置内部的转子发生高速旋转,将机械能再次转化 成电能,最后进入外界电网才能完成发电,所以在这个过程 中,最关键的点在于外界超高压蒸汽的进入以及多种形式能 量的转换。为了保证汽轮发电机组的运行质量,在选择发电 机型号时,该厂选择了 12-100MW的三相交流两级同步发电 机。该机组本体和两端轴承箱的构造简图如下所示(见图1)。
图1发电机本体及两端轴承箱构造简图
如图1所示,汽轮发电机两端各自安装有一个座式轴承, 这两个轴承均由水平分开的上下两个半轴瓦组成。在发电机 运行使用过程中,为了有效制止润滑油进入到发电机内部, 在发电机两端的轴承箱外,均设置有相应的气封漏油装置, 专门用来阻挡润滑油。另外,发电机本体两端的每一个轴承 箱都自带有一个顶轴高压油连接装置,该装置的主要作用是 减少发电机开机运行对轴承的磨损,更在一定程度上简化了 开机程序。在汽轮发电机组的结构构造中,发电机和两端轴 承箱运行时所用到的供油系统是同一个,下面列出发电机两 端轴承箱的剖面示意图(见图2)。
二、油封泄漏原因
从图1可以看出,在该型号发电机组中,机组本体和两 端轴承箱是紧密连接在一起的,单从结构构造上来看,机组 本体与轴承箱其实是一个整体。在机组实际运行中,正是因 为这种整体设计导致了发电机组的油封泄漏缺陷。具体分析 如下:首先,由于发电机两端轴承箱在设计时所采用的油挡 是固定式齿片油挡,这种油挡具有一定的径向间隙,并且不 可自动调整,所以在电机的实际使用过程中,当电机内部转 子在高速运行时,可能会因为径向间隙无法自动调整而达不 到标准的圆形运转,进而致使转速达到临界时,转子振幅也 到达最大值,对油挡造成磨损,使油挡的径向间隙变大,最 后发生油封泄漏。
三、相应的改造措施
再次结合图1和图2两幅示意图,观察出该乙烯厂内所 配备的汽轮发电机组在结构设计上显得稍微有些紧凑,这种 结构构造设计形式在实际运行时可供技术改造的空间相对 比较小,但为了能彻底解决该发电机组在投运中所出现的油 封泄漏问题,相关技术人员结合机组的结构构造和实际运行 情况,科学、合理的提出了一种相应技术改造方案(如图3 所示)。
图2轴承箱结构剖面示意图
图3发电机轴承箱油封改造方案示意图
将发电机与其轴承箱做一次分体手术,使它们彼此之间 留出30?50 mm的空隙,这样发电机内由于负压所产生的抽 吸力,就直接作用到外界大气里。为此需要增加一个新的油 封,以密封轴承箱;同时利用或改造原来发电机侧的气封, 以密封发电机内的冷却空气。
现场对轴承箱外壳以及发电机端面的测量结果显示,在 它们的衔接部位有80?90 mm左右的空间可供改造,原设计 上挡板厚度20 mm,这样减去两个新加工档板的厚度,还有 40?50 mm的余量。经过对原设计图纸的测量,在排除制图 过程中技术处理的情况下,转子在轴承和发电机风扇环之间 有230 mm左右的轴向空间可供利用,技改后的气封和油封 之间可有30 mm左右的空间将发电机与其轴承箱分隔开, 技术改造的物理空间是足够的。
原设计上发电机冷却风量为15.8m3/s,励磁机冷却风 量为1.9m3/s,技术改造使发电机风道变窄,这将对其冷却 系统造成直接影响。对于这一点,可以考虑从工艺上给予弥 补,比如提高空气冷却器的工作负荷,降低冷却器的给水温 度等等。况且实施技术改造以后,风道轴向截面上的缩小面 积,与原设计面积的比率不到2%,在设计余量的容许范
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