离心式空压机振动故障分析.doc
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某化工厂现有两套空分装置,分别为KDONAr-4000/1800/ 110型、KDONAr6000/2000/180型,其原料空气压缩机均为离心式压缩机,其中4000空分装置空压机为H440-6.2/0.98型,是2002年出产,6000空分装置空压机为DH63-32型,是2004年出产,两空压机均整体齿轮型结构,四级压缩、三级冷却,由同步电动机通过齿轮联轴器驱动大齿轮。一二级叶轮在一根齿轮轴上组成L轴转子,三四级叶轮在一根齿轮轴上组成H轴转子,分别与大齿轮啮合,靠大齿轮进行增速,电动机转速l 500 r/min,H440空压机L轴级转子转速12 387 r/min,H轴转子转速14 769 r/min;DH63空压机转子则分别为9 512 r/min、11 470 r/min。每只转子上有两只径向轴承,系可倾瓦轴承,采用油泵供油强制润滑。 可倾瓦轴承有5块瓦,周向均布,轴衬的配列位置与主轴颈同心,瓦块为钢制件,内孔浇铸巴氏合金,与垫块装在一起。装在轴承内的瓦块可以绕着自身的轴线(与主轴颈中心线平行)单独摆动,同时由螺栓周向限位,使它在工作时不会与轴颈一起转动,这种可倾瓦轴承对于减振很有效,油从轴承壳的外侧环形供入,经过轴承间隙回油。运转中,每块瓦块随着轴颈旋转而产生的流体动力调整自己的位置,从而使每个瓦块具有最佳油楔,由于瓦块之间的间隙大,油膜不连续,与油膜旋转有
关的不稳定性也就难以形成。每级叶轮轴上均装有两个测振点,图1中在转子轴正上方呈90 °分布,采用涡电流传感,经延长电流接至前置放大器后输出非标准电压信号,再经仪控柜上框架式监视器处理输出标准模拟量信号在DCS上显示,参与报警、联锁。
1故障分析 两台空压机运转多年,出现多次不同情况的异常轴振现象,现进行分析总结,以求找到克服异常轴振问题的办法。 1.1转子材料 4000空分H440空压机在2002年试车阶段发生两次、2004年发生一次运行中轴振渐升后突然超量程(200 μm)联锁停车,打开检查,叶轮出现裂纹或掉块,造成转子动平衡严重破坏,这种事故一般很少在空分行业发生,系产品制造质量问题。目前叶轮材质一般选用LV302不锈钢,未发生叶轮断裂事故。
1.2长周期运行叶轮上结垢 2005年投用的6000空分DH63-32空压机,运行到2008年,累计运行3.5 a。表现在三四级轴振(图1中测点3A、3B、4A、4B)缓慢上升,并超越报警值(64.75 μm),突破到70 μm、80 μm,一二级轴振测点(1A、1B、2A、2B)未超过25 μm,基本稳定。经停机检查,叶轮积灰多,且由于级问冷却器冷凝水排水不畅,造成三四级后盖板、叶轮上有水垢,污物的存在使转子动平衡破坏;对级间冷却器抽芯检查,其内壁腐蚀严重,底部许多锈渣,将L轴、H轴两套转子送专业厂进行流道清洗、探伤检查和动平衡校验,按照技术要求进行组装,开机后轴振正常,同时对冷却器内壁进行彻底除锈防腐,并将冷凝水吹除管由DN25扩大到DN50,防止运行中冷凝水积聚在底部被气流带走冲刷叶轮。2009年,DH空压机一级轴振上涨,一个月时间上涨20 μm,达到57 μm。三四级平稳未超过27 μm,仍是通过清洗叶轮、校正动平衡解决。 1.3瓦块存在损伤 DH63-32空压机2008年在处理四级出口管上管套环漏气后,开机后原本平稳的轴振持续上升,其中一级轴振比检修前涨30 μm达53 μm,二级轴振上涨13 μm达37 μm无法缓解,只好停机检查,发现二级轴承上边两瓦块损坏一块,其巴氏合金脱落,更换瓦块处理后开机平稳,各级轴振未超过30 μm。 1.4轴承间隙过小,瓦块接触面脏 近几年,H440空压机的油温、油压、气量均平稳,工艺上未进行任何操作时,出现多次各级轴振呈正弦波形异常波动情况,有时波动几个微米,有时十几个微米,有时突升、突降或伴随有轴温突变2 ℃左右。打开轴承检查,瓦块并未损坏,但瓦面上有油积炭现象,导致轴承间隙偏小、接触面不良,但对润滑油进行化验,油质合格。有时可从大齿轮齿上发现许多油渣,虽然润滑油化验合格,但不排除在特定运转条件
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