义安矿井轨道大巷的优化设计.pdf
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ISSN 1671—29o0 采矿技术 第 7卷 第 1期 2007年3月
CN43—1347/ID MiningTechnology,Vo1.7,No.1 Mar.2Oo7
义安矿 井轨道大巷 的优化 设计
樊杨锟,来争武,白胜伟
(洛阳义安矿业有限公司安检科, 河南 新安县 471000)
摘 要:介绍了轨道大巷变更设计的原因、依据 ,并从技术经济上分析 了变更设计方案的
合理性 。
关键词:义安矿;轨道大巷道;优化设计
义安矿井位于洛阳市新安县境内,设计年产量 中,已出现部分地段底板揭煤,特别是西翼轨道大巷
120万t。主采煤层是新安煤田向斜北翼山西组2 施工30m后,巷道已进入煤层 1.4m,根据煤层顶
煤,该煤层平均厚度4.15m,倾角6。~10。。矿井采 板等高线和矿井设计分析,西翼轨道大巷将穿过2
用立井双水平上、下山开拓,3个井筒落底于一318 煤施工265m,东翼轨道大巷将穿过2煤施工232
m水平。按照原设计,立式井底车场布置在煤层顶 m(见图1)。鉴于该煤 田上部矿井已为突出矿井,
板,并沿 一318m、一307m、一304m高程分别布置 如仍按原设计施工将带来安全、进度等一系列问题,
轨道、回风、运输 3条大巷。在施工井底车场过程 因此,有必要选择合理的层位重新布置轨道大巷。
图1 轨道大巷设计变更平面图
(3)东、西翼轨道大巷服务年限长,如果施工在
1 重新设计东、西翼轨道大巷的几个 问题
煤层中,巷道后期维护困难、维护量大。
1.1 安全因素 (4)煤层顶板为大占沙岩,底板为粉砂岩、奥陶
(1)依据 《煤矿安全规程》第 180条的规定,突 系灰岩岩溶裂隙含水层距2煤层底板57.5rn。
出矿井主要巷道应布置在岩层。 综合以上因素,将东、西翼轨道大巷布置在煤层
(2)矿井正处于基建时期,各种防突设施还未 顶板中为宜。
到位,施工煤巷在工期、安全方面无法保证。 1.2 经济因素
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樊杨锟 ,等: 史安矿井轨道大巷的优化设计 29
(1)后期按倾斜长壁布置工作面,距煤层远,将 2.2 东翼轨道大巷的修改设计
导致石门过长。 从风井与井底车场联络巷揭露的煤层来看,东
(2)该矿为深井开采,矿压大,如果距煤层过 区煤层倾角在5。左右,且由于风井及回风石门的存
近,会出现巷道底鼓。 在,无法采用处理西翼轨道大巷的方法对东翼轨道
(3)依据 《防突细则》,岩巷距煤层法线距离不 大巷进行改向。请求设计院后,设计院提出了两套
小于5In。 方案:
综合考虑以上因素,将东、西翼轨道大巷布置在 方案 1,按原设计位置沿煤层使用 u型钢支架
距煤层顶部5m以上为宜。 施工;
方案2,先施工
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