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鞍钢球团产能增加高炉炉料结构的探讨
发表时间:[2007-09-10] 作者:孙俊波 鞍山钢铁集团新轧钢公司炼铁总厂 编辑录入:优优
1 前言
合理炉料结构是满足高炉冶炼的必要条件之一,也是实现高炉高产、优质、低耗和长寿的重要条件。关于鞍钢球团矿产能增加后高炉炉料结构问题,应该是“十一五”期间炼铁工作者认真研究的课题。
随着鞍钢酸性球团矿产能的不断提高,炉料结构中高碱度烧结矿与酸性球团矿的比例也将发生变化,2006年9月份矿业公司大孤山400万t/a球团生产线投产后,鞍钢酸性球团矿的产量达到l 000万t/a。在保证人炉碱度平衡的条件下,高炉生产要消耗掉l 000万t酸性球团矿,一方面可以进一步提高烧结矿碱度,增加酸性球团矿配比:另一方面也可以采取降低球团矿自身Si02含量,相当于提高球团矿的碱度,使球团矿消耗量增加。
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2 高炉生产能力
鞍钢现有3 200 m3高炉3座(新1#、新2#、新3#),产能250万t/a×3=750万t/a;2 500 m3高炉3座(7#、10#、ll#),产能210万t/a×3=630万t/a;正在改建的新4#、新5#高炉,产能210万t/a×2=420万t/a:新4#、新5#高炉投产后,鞍钢炼铁将具备年产铁l 800万t的生产能力。l 800万t铁产量各高炉对应的烧结(球团)矿和块矿使用量见表l。
3 人造富矿生产能力
鞍钢现有烧结机10台,总烧结面积2 266m2,年产高碱度冷烧结矿2 320万t,其中三烧车间4台90 m2烧结机(年产量320万t)预计9月份停产;321.6 m2带式焙烧机1台,年产酸性球团矿200万t;链箅机一回转窑生产线3条,年产酸性球团矿800万t,其中2条200万t/a生产线预计9月份投产:到那时,实际高碱度冷烧结矿产量为l 975万t,酸性球团矿1 000万t,人造富矿生产总能力为2 975万t/a。各烧结(球团)生产单位及能力见表2。
从表2可以看出,高炉人炉炉料中高碱度烧结矿占66.37%(不含三烧),酸性球团矿占33.63%(含大孤山球团)。如果烧结矿在入炉前筛出10%返矿,实际可入炉的高碱度烧结矿为l 778万t/a,加上l 000万t酸性球团矿和200万t块矿,总人炉总量为2 978万t,可满足年产l 892万t铁的能力。
由表3可以看出,鞍钢高碱度烧结矿在碱度为2.O时,平均品位在58%以上,Si02含量在5%以下,Al203含量低于0.8%;酸性球团矿碱度在0.4~0.5之间,平均品位在64.5%,以上,Si02含量小于6.2%。
由表4可以看出,鞍钢球团矿和烧结矿都具有良好的机械强度,烧结矿和球团矿低温还原粉化率中+3.1 5 mm部分都在80%以上,但球团矿一0.5 mm部分偏高,特别是弓矿球团都在10%以上。
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4 消耗1 000万t酸性球团矿的对策
2006年9月份鞍矿大孤山400万t/a球团生产线投产后,鞍钢酸性球团总量达到1 000万t/a,欲消耗掉l 000万t/a的球团矿,在保证高炉入炉碱度平衡的条件下,生产组织上可以有以下两种方式。
4.1进一步提高烧结矿碱度
由于鞍钢西区烧结矿(710万t/a产能)不具备向老区运输的条件,经过计算,西区烧结矿碱度维持现有的2.0水平,老区(含东烧,l 245万t/a产能)烧结矿的碱度需要提高到2.75左右,可以消耗掉l 000万t的酸性球团矿,老区球团矿使用比例在37%~40%水平。烧结矿碱度提高后炉料结构、入炉品位及矿耗见表5。
炼铁厂研究所曾进行过不同碱度系列烧结杯试验,当烧结矿碱度南2.0提高到2.75时,对烧结主要技术指标未产生不良影响;但烧结矿碱度提高后,高炉入炉铁品位下降0.2~0.3个百分点,矿耗升高8 kg/t左右,这样必然引起高炉操作指标的下降和生铁成本的升高。
4.2降低球团矿SiO2
降低球团矿自身Si02含量是炼铁界提高球团人炉比例的普遍做法,不仅可以满足用料平衡,同时南于球团矿中Si02含量降低后,球团矿品位提高,高炉球团入炉比例增加,使得高炉人炉品位升高,高炉操作技术指标改善,吨铁成本降低。球团矿Si02降低后炉料结构、人炉品位和矿耗见表5。
鞍钢酸性球团矿目前Si02含量在6.0%~6.5%,如采用高品位铁精矿或降低膨润土用量,球团矿Si02含量可降到3.5%左右。经过计算,若鞍钢球团Si02降到4.0%的水平,老区烧结矿碱度提高到2.3,西区烧结矿碱度保持2.0水平,可以满足碱度平衡,高炉球团入炉比例35%~37%,人炉铁品位较现在升高0.2~0.3个百分点,矿耗降低8 kg/t左右。
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5 结语
鞍钢大孤山球团生产线投产后,鞍钢酸性球团
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