高瓦斯矿井厚煤层综放工作面.doc
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高瓦斯厚煤层综放工作面
长钻孔大孔径瓦斯预抽技术研究实践
白永筱 方亚杰 霍小泉
摘要:高瓦斯矿井瓦斯治理是保证矿井安全生产的重要环节,下石节煤矿在216工作面通过实验、分析、论证采用了大孔径、长钻孔预抽技术,经过实践与应用,效果显著,保证了工作面的正常安全生产。
关键词:综放面 预抽技术 应用与实践
一、矿井概况
下石节煤矿位于铜川市北部,井田走向长4.0km,倾斜3.3km,面积约13.46km2。采用平峒—斜井综合,主采侏罗纪42煤层,4煤层单斜构造,煤层稳定,较坚硬,煤层倾角5°24°,平均厚度1012米,属特厚易自燃煤层,发火期一般为36个月,最短28天,煤尘爆炸指数44.37%。
2008年瓦斯鉴定为:绝对瓦斯涌出量45.05m3/min,相对涌出量14.10m3/T.d属于高瓦斯矿井。表1 216综放准备面42煤层瓦斯含量测定结果
测点 测定地点 工业分析(%) 瓦斯含量(m3/t.r) 瓦斯含量(m3/t) Mad(%) Ad(%) Vdaf(%) 1 216工作面施工斜巷 2.81 14.15 34.32 7.21 5.99 2 216运输巷 1.94 13.67 33.68 8.24 6.95 下石节煤矿对目前开采和延伸水平4-2号煤层抽放难易程度指标进行测定并计算,其透气性系数和钻孔瓦斯流量衰系数平均为0.5742 m2/MPa2·d和0.2363 d-1。从煤层的透气性系数来看,4-2煤层属于可以抽放煤层。在地点延长抽放时间和增大钻孔孔径的条件下,完全可以提高抽放效果。表2 开采层预抽瓦斯难易程度分类表
抽放难易程度 钻孔瓦斯流量衰减系数(d-1) 煤层透气性系数(m2/MPa2.d) 容易抽放 0.003 10 可以抽放 0.003-0.05 10-0.1 较难抽放 0.05 0.1
二、钻孔施工位置
216工作面回风绕道口长钻孔大孔径,钻场规格:6.5×3×3米。
施工时间:
2007年2月3日2007年2月28日
三、施工参数
孔号 倾角(°) 方位角(°) 终孔孔径(mm) 深度(m) 1 9.8 19 194 800 2 9.5 23 194 800 3 11.0 70 194 800 四、施工工艺
本煤层预抽长钻孔(800m)的施工情况
本煤层预抽长钻孔(800m)由下石节煤矿抽放队负责施工,煤炭科学研究总院西安分院根据钻进需要改进机具,并现场指导完成钻孔的施工,所用钻机为煤炭科学研究总院西安分院研制的低转速、大扭矩MK-7型全液压坑道钻机。本次施工钻进方法采用三次成孔工艺,先用φ113内凹式钻头完成主孔钻进,再采用φ113/153、φ153/194扩孔钻头分两次扩孔至孔底。钻杆采用φ89摩擦焊接型钻杆,接头采用局部增加壁厚内加厚方式,管体内径为φ71mm,两端接头的内径为φ54mm,增加了钻杆易损部位的强度又不浪费材料,解决了大能力钻机的钻杆配套问题。施工工艺流程如图1所示。
图1 钻孔施工工艺流程
本煤层预抽长钻孔(800m)施工分三个阶段进行。第一阶段施工个钻孔,由于地质构造原因,钻孔最深进尺仅680m;第二阶段施工个钻孔,超过800m钻孔一个,其钻孔深度达806m; 钻孔施工从2007年2月3日至2月28日历时25天,共计钻孔3个,其中3#钻孔孔深达到806m。钻孔成孔具体参数如表3所示。
表3第二阶段钻孔实际成孔参数表
孔号 施工日期 倾角(°) 方位角(°) 终孔孔径(mm) 深度(m) 12.3-2.10 9.8 19 193 680 2 2.11-2.17 9.5 23 193 706 3 2.18-2.28 11.0 70 193 806 钻孔间距1.5米,开口高度距巷道底板1.5米。钻孔方向工作面方向。
五、封孔方式
采用聚氨酯化学材料与水泥砂浆相结合封孔。封孔管为φ150mm长度10米的铁管,孔口采用水泥砂浆封严堵实。
六、抽放方式
采用6寸混合器和软管连接于SK-85泵进行抽放自2007年2月20连孔抽放开始,起初采用2BEC72泵抽放,瓦斯单孔浓度在15%左右,随之改用SK85泵抽放,浓度开始慢慢上升,单孔浓度最高可达80%,流量加大,三孔综合浓度30%左右,持续时间较长,直至216工作面回采结束,瓦斯抽放效果一直很好2008年7月25回收这三个钻,共抽放纯瓦斯421万,平均抽率36.8%。216绕道单孔浓度1050%。负压200~280 mmH2O,混合流量50~75m3/min。钻孔 钻孔初始瓦斯
流量(l/min) 百米煤孔瓦斯流量(m3/min·hm) 衰减系数
(d-1) 透气性系数(m2/MPa2·d) 煤层 1 26.222 0.16389 0.2571 0.6415 4-2 2
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