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350MW机组 RB方案 _原创精品文档.pdf

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1RB试验的目的

2RB试验的依据

3RB试验应具备的条件

4RB控制概况

5RB冷态试验

6RB动态试验

7RB试验结果评定

8组织分工

9安全注意事项

1RB试验的目的

运行中的大型火电机组,当主要辅机发生故障跳闸或手动切除,造成锅炉出力无法满足

机组负荷的要求,机组实发功率受到限制时,为了适应运行设备出力,机组协调控制系统自

动将机组负荷迅速降到尚在运行的辅机所能承受的目标负荷值,并控制机组在允许参数范围

内继续运行而不停炉。这一过程称为辅机故障快速减负荷(RUNBACK),简称RB。检验该

功能的试验,称为RB试验。

RB(RUNBACK)试验的主要目的是检验和考核协调控制系统和RB控制功能,考核和检

查RB工况下各调节子系统的控制性能,检查考核在RB工况下BMS有关逻辑能否使各控制

系统及辅机设备协调一致的动作。通过RB试验,可以检验机组主设备、辅机设备、热工控

制系统能否为机组的高度自动化运行提供了安全、可靠保障。新启规要求,RB试验作为锅炉

性能试验的一部分,在机组试生产阶段完成。

2RB试验的依据

2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(2009年版)》

2.2《火电机组启动验收性能试验导则》

2.3《模拟量控制系统(MCS)组态图》

2.4《分散控制系统(DCS)设计说明书(软件部分)》

3RB试验应具备的条件

3.1模拟量控制系统,如:协调控制系统、燃烧控制系统、给水控制系统、温度控制系统和

其他辅助控制系统均已正常投运,并经过相应的定值扰动和负荷变动试验,可满足机组

运行,达到《验评标准》的要求。

3.2协调控制系统CCS的三种运行方式:CCS协调方式(CCBF)、BF锅炉跟随、TF汽机

跟随已投运过,并已进行过负荷变动试验。运行方式的切换已经过考验,能手动或自动

进行无扰切换。滑压方式运行正常。

3.3炉膛安全监控系统(FSSS)已正式投入运行,RB信号至FSSS和DEH的联系信号检查

正常,逻辑关系正确。

3.4机组保护系统正常投入。

4RB控制概况

RB的控制功能主要由模拟量控制系统MCS和燃烧器管理系统BMS共同实现。BMS的

任务是根据RB控制的要求控制燃料量的投入和切除,主要是切磨组合逻辑,保证锅炉在低

负荷期间的燃烧稳定。在MCS中一般包含几个特有的RB控制回路:RB信号生成逻辑、RB

目标负荷计算、协调控制方式切换、主汽压力控制方式切换、一次风机、给水泵控制、RB后

控制子系统入口偏差大切手动信号屏蔽、过热器再热器减温调节阀强关逻辑等。

机组DCS组态软件中设置的RB功能有:

所有RB工况发生时,机组切至TF方式运行。

1

一台送风机跳闸,RB目标负荷降至190MW。

一台引风机跳闸,RB目标负荷190MW。

一台一次风机跳闸,RB目标负荷180MW。

一台给水泵跳闸,RB目标负荷190MW。

磨煤机跳闸,根据剩余磨组确定RB目标负荷。

所有RB工况发生时,通过逻辑判断后保留下层三台磨组运行。

所有RB工况发生时,机组负荷指令按照100%ECR/min降至目标负荷。

由于设备实际运行工况尚未全面了解,关于RB动作后负荷变化速率及压力变化速率需

要在观察设备实际运行工况后确定。

5RB功能检查

5.1试验条件:

5.2机组在停运状态

5.3记录RB动作及各主要参数的实时记录过程曲线组已设置完成,需设置的曲线组内容如

下:

组序参数内容

1RB信号、发电机功率、主汽压力、主汽压力设定、总燃料量、主蒸汽温度

2RB信号、炉膛压力、总风量、A引风机静叶反馈、B引风机静叶反馈

3RB信号、总

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