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自动灌装线效率提升A报告.ppt

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版权归南车玉柴四川发动机股份有限公司所有 诚信 和谐 务实 创新 * * * * * * * * * * 自动灌装线效率提升 A3汇报 北海培训第五小组 2015年7月15日 目 录 第一部分 A3报告展示 第二部分 A3报告细部内容介绍 第三部分 其它改善建议 第四部分 活动感想 第一部分 A3报告展示 当今生产模式是“小批量、多品种”+“快速” 1、原始资料显示:分道器运行速度节拍慢,是瓶颈。 2、现场实际调查。 设备停机效率损失 简易自动化不完善造成的效率损失。 产能设计产能31920桶/7小时,现班平均产能24000桶/7小时,效率低,波动大! 第二部分 A3报告细部内容介绍 三、现状把握 设备生产厂家:CFT 自动化程度高 接近工业4.0生产模式理念水平 第二部分 A3报告细部内容介绍 三、现状把握 现场管理水平较高 第二部分 A3报告细部内容介绍 三、现状把握(问题查找) 工序能力平衡测试 时间 秒 工序 空瓶准备 贴码 灌装封盖 翻转 贴标 分道扫码 ?秒 0.8秒 0.74秒 0.6秒 0.81秒 0.5秒 装箱 0.8秒 人为操作,不可控 结论:工艺、设备基本满足目标要求 第二部分 A3报告细部内容介绍 三、现状把握(问题查找) 5WAY-再问 时间 秒 工序 空瓶准备 贴码 灌装封盖 翻转 贴标 分道扫码 ?秒 0.8秒 0.74秒 0.6秒 0.81秒 0.5秒 装箱 0.8秒 LOSS (效率损失) 工艺、设备能力不是效率唯一衡量标准,我们再对过程LOSS(损失)进行观测 第二部分 A3报告细部内容介绍 三、现状把握(问题查找) 过程LOSS(损失)发现——① 前置时间长 工序 空瓶准备 贴码 灌装封盖 翻转 贴标 分道扫码 装箱 从生产线启动到第一桶完成前置时间15分钟 运输、上线 流水线过程 第二部分 A3报告细部内容介绍 三、现状把握(问题查找) 过程LOSS(损失)发现——2 小故障停机 流水线报警故障 记录不清晰 小故障停机频繁,且记录不清楚,造成分析无依据 第二部分 A3报告细部内容介绍 五、原因分析 保管不好条码纸产生污染 条码纸连接方式不合理 人 料 机 法 条码纸编码不正确 条码更换连接不正确 条码纸模糊 识别系统出现问题 条码重复 建议:通过数据收集,利用精益工具进行深层次分析,例如: 2008-09-27 * 第二部分 A3报告细部内容介绍 六、改善措施 改善建议: 改善前 谈笑风生中,惬意工作 改善 ① 完善员工作业标准,并落实标准作业。 ② 与供应商联动改善包装模式,达到快速上线。 硬质包装(一面可抽取,包装可回收重复利用,设计简易平推工装,快捷、少人! 第二套方案改善成功,预计前置时间由15分钟↓5分钟,班产量↑790桶,人员由原来6人减少至2-3人,且能保证生产线产能! * 改善建议: 记录不清晰 六、改善措施 设备异常记录表 停机故障模式 8:00 — 9:00 9:00 — 10:00 10:00—11:00 11:00—12:00 1X √ 2X 3X √ 简化记录表单,让员工记录更真实,原始数据更准确,利于分析和改善! 第二部分 A3报告细部内容介绍 结论及成效预测: 第二部分 A3报告细部内容介绍 结论:(现场现状把握时间有限,请参考) 设备产能问题及工艺问题不是影响效率主要因素; 后期通过数据收集、分析,发现过程中LOSS(损失)并及时改善是维持和提升效率的关键。 重视作业标准的建立和坚持标准作业,是提升效率的基础! 成效预测:(经济效益) 标准作业+包装方式改善+简易自动化改造。每班前置准备时间缩短10分钟,10分钟×79桶/分钟=790桶(每班),每班减少2-3人; 减少异常,设备小故障停机时间每班减少15分钟,15分钟×79桶/分钟=1185桶(每班)。 有想法,才有改善的可能 第三部分 其它改善建议 天马行空: 储油罐油温影响灌装线灌装速度(自动检测) 提案:是否可以把储油罐的温控器与灌装线控制系统连接,增补程序,让灌装线自动选配合适温度的油罐,减少因油温引起的灌装速度降低问题,提高效率! * 第四部分 活动感想 通过本次A3报告活动,让我们体会到了团队的力量,也让我们所学的精益工具和方法得到了实践! 本次培训及A3实践活动虽然结束了,但我们用精益思想去发现问题,解决问题的能力得到了提高,感谢集团精益办给了我们学习、交流、实践精益的平台。我们回去后一定会把所学应用到日常工作中去,改善由心开始,改善从我做起。 谢 谢! 版权归南车玉柴四川发动机股份有限公司所有 诚信 和谐 务实 创新 * * * *
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