关于嘉兴电厂二期烟囱防腐蚀改造及烟雨治理项目几点建议与看法.doc
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关于嘉兴电厂二期烟囱防腐蚀改造及烟雨治理项目
的几点建议和看法
一、简介
浙江浙能嘉兴发电有限公司
二、关于嘉兴电厂二期烟囱问题的简要分析及建议
2.1 烟囱腐蚀问题及解决建议
2.1.1 烟囱防腐蚀问题简要分析
嘉兴电厂二期钢烟囱防腐蚀方案为“国产硅橡胶粘接剂粘贴国产玻化砖”。类似的防腐蚀方案已在众多电厂钢内筒防腐蚀项目上出现严重问题(大唐南京电厂只使用了2个月即重新进行防腐施工、上海外三和漕泾电厂使用了1年多后进行局部维修、宁波北仑电厂也使用了不到2年即进行局部重修、大唐长春三热使用了不到2年已出现多处腐蚀穿孔,正在安排维修,等等。)。该防腐蚀方案的主要问题如下:
1)、国产硅橡胶粘接剂的耐腐蚀性能很差,不能承受脱硫湿烟气环境下的湿烟气和脱硫冷凝水的腐蚀,使用寿命很短;
2)、玻化砖防腐蚀方案需要防腐蚀工人采用手工作业,用配制好的粘接剂将玻化砖一块一块地粘贴到烟囱内壁上。由于国内防腐蚀施工单位责任性较差,对工程质量管理不严,导致相当多的玻化砖背面、砖缝处未能填满粘接剂,为脱硫湿烟气和脱硫冷凝水提供了渗透通道;
3)、该烟囱的防腐蚀方案存在严重缺陷,对粘接剂的用量设计过低(2008年~2010年间,相当多的发泡块材防腐蚀体系,粘接剂的用量只有6.5kg/m2~7.0kg/m2)
2.1.2 烟囱防腐蚀改造建议
对于600MW燃煤机组,一般国内同等规模的燃煤机组烟囱,根据煤种、所处环境条件的不同,其内经一般在7.0m~7.3m之间。
要解决钢内筒的防腐蚀问题,必须从耐腐蚀性能、对烟气流速的适应性能等方面进行综合考虑:
1)、如果条件允许,建议适当扩大钢内筒的内经,降低烟囱流速,为烟囱防腐蚀提供较好的烟气流速条件;
2)、如果实际条件不允许,则建议铲除现有的玻化砖,对已腐蚀穿孔、过度减薄的钢内筒部位进行修补之后,采用性能优异的涂料类防腐蚀材料进行内防腐。这样可增加钢内筒内部的过流截面积(此方法可扩大钢内筒直径约100mm~105mm),可在一定程度上降低烟囱内部的烟气流速。
2.2 关于烟囱雨、石膏雨
2.2.1 烟囱雨、石膏雨成因的简要分析
这一问题的形成原因比较复杂,一般而言可能有如下几个方面的因素:
1)、钢内筒内径过小。
烟囱内径过小,导致烟气流速过大,使得本来能够在烟囱积灰平台等部位沉积下来的烟气冷凝水、石膏等,被高速烟气夹带之烟囱上口之外,飘落到烟囱周围。
美国电力研究院在对美国60多座电厂的脱硫机组和烟囱运行情况进行多年跟踪调研之后,提出了不同防腐蚀材料的建议烟气流速。其中发泡砖防腐蚀方案中烟气流速最佳值为15~18m/s,并且经过试验研究发现,如果在发泡砖表面的烟气流速超过23m/s,就会出现脱硫烟气冷凝水的二次夹带现象,形成烟囱雨。
据我们调查,该项目4根钢烟囱的出口烟气流速超过32.0m/s,是美国电力研究院建议值的近1倍,也远远超过了产生烟气冷凝水二次夹带的临界烟气速度,产生烟囱雨、石膏雨就成为必然。
2)、脱硫塔除雾器除雾效果差。
除雾器的功能在于将已脱硫烟气中夹带的较大水滴、石膏滴等从脱硫湿烟气中清除。嘉兴电厂二期脱硫除雾器肯定存在除雾效果差的问题,导致很多本应该被清除的较大水滴、石膏滴继续存在于除雾器之后的脱硫湿烟气中,并被高速流动的湿烟气,一路夹带之烟囱上口之外。
3)、脱硫塔内径过小。
由于在进行脱硫项目招标时,投标单位为了降低报价,一般均尽量降低脱硫塔的内径,将塔内烟气流速设计在上限流速范围附近,一旦由于煤种变化或者煤炭燃烧值下降而导致煤炭消耗量增加,就会出现塔内烟气流速超限,连带地导致除雾器效能下降、净烟道和烟囱内部烟气流速上升。
4)、原烟气入塔温度过高。
原烟气入塔温度过高,一方面会导致脱硫塔内部烟气体积膨胀,另一方面还会导致塔内脱硫石膏水中部分水分的汽化、起泡,这2种因素均会导致塔内烟气流速过高,除雾器效能下降,同时也会增加脱硫湿烟气中的水分含量,其结果是必将导致净烟道和烟囱内的烟气流速加快。
2.2.2 解决问题的途径(计划加装GGH)
由于还没有电厂提供的第一手在资料,仅仅就我们调查得知,嘉兴电厂计划在净烟道上加装GGH,通过提高烟气温度来解决烟囱雨、石膏雨的问题。
从我们的角度来看,此法不可取。主要有如下几点:
1)、GGH并不能解决钢烟囱的腐蚀问题;
2)、GGH虽然能够提高烟气温度、解决烟囱雨问题,但是,从气体体积与温度的相对关系可以看出,在烟气质量不变的前提下,烟气温度升高必将导致烟气的体积膨胀,这就会进一步加快钢烟囱内的烟气流速,对钢内筒的防腐蚀层非常不利;
3)、如果没有其他技术措施配套,加装GGH后不但不能解决石膏雨的问题,反而会由于烟气流速的加快而导致石膏雨更为严重,只是可能将软膏状石膏雨变为石膏块的形式落地;
4)、加装GGH会带来沉重的财务负担。国内1
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