引风机振动大的原因分析及处理措施引风机振动大的原因.pdf
引风机振动大的原因分析及处理措施引风机振动大
的原因
我厂风烟系统中每台炉设置2台引风机。引风机采用豪顿生产的
单级、动叶可调轴流式风机,其型号为ANN-2800/1600B,叶轮直径
为2800mm,轮毂直径为1600mm,转速为995r/min,采用电动、定
速,50%容量,并有防磨措施,引风机布置在锅炉电除尘器下游。引
风机风量包括锅炉燃烧产生的烟气量和空预器与电除尘漏入烟道的
空气量。炉膛保持微负压状态,2台引风机采用并联方式运行,运行
过程中主要克服从炉膛至增压风机的烟道阻力。脱硫改造后,2台引
风机出口风道汇集至增压风机,将烟气经过脱硫系统后送至烟囱。
1现象
3A、3B引风机实时数据显示振动较大,振动值A侧最大为
3.6mm/s。2台风机随环境温度、排烟温度变化影响较为明显,其中
A侧引风机振动随环境温度的增长而增大,B侧振动随环境温度的增
长而减小,特别是雨季对B侧振动影响较大。
1.1就地测量比较
1.1.1现场无法直接测量轴承座的振动,通过用普通测振仪测量
6台炉引风机其他部位的振动数据进行测量,各台引风机实时数据显
示的振动值与现场所能测量部位的振动值没有直接关系,因此不能直
接根据就地的各点普通振动测量数据对设备振动进行判断。
1.1.2采用CSI2130便携式数据采集仪对引风机就地的中心筒
风箱人孔门附近水平方向振动数据进行了采集,虽然部位不一,但表
现出相同的特性。3A引风机中心筒侧工频振动较大,曲线最大达
0.6mm/s,叶片一倍频率较大,最大达
0.4mm/s;3B引风机中心筒侧工频振动较小,曲线最大达
0.1mm/s,叶片一倍频率较大,最大达1.09mm/s。
3A引风机人孔门侧工频振动较大,曲线最大达1.1mm/s,叶片
一倍频率较大,最大达0.9mm/s;3B引风机人孔门侧工频振动较小,
曲线最大达0.3mm/s,叶片一倍频率较大,最大达1.7mm/s。就地采
集点都表现出叶片一倍频率振幅较大,A侧工频振动较大的特征。
1.2画面数据比较
观察3A引风机一年的数据曲线,可以发现其振动值与每年四季
环境温度变化有明显关系。而振动幅值范围经过今年几次检修和起机
后,变化范围整体抬高1.0mm/s,每天振幅都随环境温度的变化而变
化。
2原因分析
通过对引风机的各种振动数据进行全面分析和比较,笔者认为造
成引风机振动大的可能原因有:
2.1动不平衡
造成动不平衡的可能原因有以下2种:
2.1.1引风机轮毂内部积灰脱落。引风机在运行过程中,轮毂漏
油和引风机轮毂进灰都会导致引风机轮毂内部粘结灰,启停引风机时
灰块脱落会引起引风机振动大,具体表现为单倍工频振动较大,主要
出现的启停机过程中,根据振动分析仪及集控画面数据记录显示,目
前A引风机存在这样的振动特点,单倍频达1.1mm/s。
2.2.2引风机叶片出现磨损脱落,造成转子不平衡。经检查,2
台引风机叶片出现不同程度的磨损,无突变现象,从主控画面历史数
据显示可以得出叶片磨损对振动影响不大的结论。
2.2流体振动
整个风机和风道是一个流场,流体的扰动会影响设备的振动变化,
而流体扰动和风道的布置形状有很大的关系,失速、风道各种阻力、
紊流等都会造成流体波动。流体波动首先要传给风道等受力件,若风
道与叶轮外壳、风箱之间硬连接,风道、风箱的振动会直接影响设备
振动,若振动频率与设备工频一致时便会产生共振。
2.2.1进、出口烟道因素。引风机布置在电除尘出口,每两个室
混入一个风道,然后直通进入引风机入口风箱。任何一段与另一段膨
胀产生差异,都通过伸缩节来进行补偿,补偿不够或膨胀受限,都会
导致风道与设备硬接触。引风机布置结构如图1所示:
图1引风机布置结构图
入口烟道因素。每台引风机入口烟道分3部分组成(即电除尘出
口的小段风道×2、吊在钢架上的汇集风道),相互间经过伸缩节相连,
电除尘出口的小段风道搭在电除尘与引风机入口的汇集风道之间,无
单独支撑。在运行时,电除尘由于处