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第 33 卷 第 5 期 高速齿轮轴失效原因分析
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文章编号 :1004 - 2539 2009 05 - 0079 - 02
高速齿轮轴失效原因分析
(郑州电力高等专科学校 机电工程系 , 河南 郑州 450002) 李妍缘 赵兴明 郭宏亮
摘要 某减速器在正常运行 6 000h 时齿轮轴由微振磨蚀产生表面损伤 ,造成应力集中 ,产生疲劳
裂纹而发生正断型单向扭弯疲劳断裂。研究其失效原因 ,在进行材料、断裂轴断口的细化分析和加工工
艺过程检验后 ,提出具体改过措施 :尽可能加大齿轮轴轴承段的圆角过渡 ;提高冷加工质量 ,增加贴合面
积及表面光洁度 ,减小初始裂纹出现的可能性和改进热处理工艺 ,提高热处理质量。经过改进 ,取得了
良好使用效果。
关键词 齿轮轴 微振磨蚀 应力集中 疲劳裂纹 疲劳断裂 正断型单向扭弯疲劳断裂
表 1 断裂轴化学成分对照分析表 %
0 引言
项目 C S Mn Si P
某减速器齿轮箱中的高速齿轮轴 ,在实际运行了 断裂轴 0 . 18 0 . 007 0 . 55 0 . 27 0 . 009
约 6 000h 后 ,发生齿轮轴载联轴器段发生断裂现象。 技术要求 0 . 13~0. 19 ≤0 . 025 0 . 40~0. 61 0 . 15~0. 41 ≤0 . 025
断裂的部位轴头与产生过盈联接的 GYD 型原 YKD 型 项目 Cr Ni Mo Cu V
[1 ] 断裂轴 1. 68 1. 63 0 . 27 0 . 11 0 . 13
凸缘式联轴器 整体惯性飞出 ,造成重大安全事故。
齿轮减速器由相互平行的两根齿轮轴组成。减速器动 技术要求 1. 51~1. 81 1. 41~1. 71 0 . 25~0. 36 ≤0 . 21 . .
力输入电机功率 7. 5kW ,转速 1 440r/ min ,技术要求齿 其主裂纹源萌生于高速轴轴承端联接轴段至轴承
轮轴整体经调质处理后 ,表面进行中频处理 ,使轴表面 (
端盖处联接轴段的受力侧 ,表面硬度低 仅为 35HRC~
( )
及退刀槽根部洛氏硬度达到 59~62 HRC ; 两端中心 38HRC , 没有达到技术图纸所 要 求 的 59HRC ~
62HRC) ,屈服强度低、无有效的表面强化硬化层。
注尺寸公差按 IT12 。图 1 是断裂的高速齿轮轴示意
图 , 图中清晰看到断裂部位 ,分析其破坏原因找出整改 2 断裂轴断口处分析
措施 ,我们将就此做细化分析。 如图 2 所示 ,断裂处位于轴承端联接轴段至轴承
端盖处联接轴段。仔细观察断口裂纹源区 ,其表面较
平坦 ,尺寸在距表面 5mm 范围内。裂纹扩展区贝纹线
比较扁平。瞬间断裂区在裂源的对面,呈椭圆形
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