变压器套管介质损耗因数超标原因分析.pdf
·发输变电:
变压器套管介质损耗因数超标原因分析
丰云鹤孟宝
(国网河南省电力公司许昌供电公司,461000,河南许昌)
变压器套管作为从变压器内部高低压引线显然,测试数据已经超标。通过横向对比,将
引出的出线装置,对变压器起着至关重要的作C相套管与A、B相套管介损测试结果进行对
用,除应具有规定的电气和机械强度,还需要比,C相套管介损测试结果明显高于其他两
有良好的热稳定性。其故障形成原因也有很相;通过纵向对比,与往年数据进行比较,
多,例如:制造工艺不良、末屏绝缘不良、长2016年6月2日测得该套管的介损值为
期运行密封垫圈老化等。本文从变压器套管故0.387%,2011年9月23日测得该套管的介
障原因分析出发,利用排除法与横纵向对比损值为0.305%。与现测值1.05%相差很大。
法,全面分析并得出了某变电站1号主变套管2变压器套管介质损耗因数测试原理简述
介质损耗因数超标形成原因,最后通过油化验
试验加以验证。采用西林电桥正接线法测量电容型套管主
绝缘及末屏对地的介质损耗因数tanS。变压
1情况简述
器套管介损测量基本电路如图1所示。图中,
某变电站1号主变压器型号为SFPSZ9-A、B、C、D电路的4个节点;用R和C等
180000/220,容量为180MVA,1999年7月效为套管特性参数;C为高压标准电容器;
出厂,2000年9月投运。110kV侧C相套管R4为无感固定电阻;R,为无感可调电阻;C4
型号为BRDLW-110/1250。2020年5月30
为无感可调电容;P为检流计;U为施加在套
日,对该站1号主变进行例行性试验,当日天管顶部的电压;I为流经套管的电流;I为
气晴,现场环境温度36℃,相对湿度37%。流经高压标准电容器的电流。由图1可知,电
在对中压侧(110kV侧)C相套管进行介质桥的C端(高压端)接套管的顶部导电铜杆
损耗因数和电容值测试时,使用仪器为AI-部分(套管绝缘的首),A端接套管的末屏
6000D型自动抗干扰介损电桥,测试方法为正(套管绝缘的尾)。
接法,测得的介质损耗因数超过规程规定值,
N
而且与历史数据相比变化较大,电容值合格。
测试结果见表1。表中,C.为铭牌电容值;CxRxCN
为实测电容值;电容变化率△C(C-C)/U
P
Co×100%;tan为介质损耗因数(简称“介R
损值);Am、Bm、Cm为变压器中压侧三相。R3
依据国家电网公司《输变电设备状态检D
修试验规程》[]规定,额定电压在66~110kV
图1变压器套管介损测量基本电路
内的油浸纸电容型套管介损值应不大于1.0%。
表1110kV侧套管介质损耗因数、电容值与末屏绝缘测试数据
套管末屏
相别Co/pFC/pFAC/%tan8/%绝缘电阻/MQ
Am