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变压器套管介质损耗因数超标原因分析.pdf

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·发输变电:

变压器套管介质损耗因数超标原因分析

丰云鹤孟宝

(国网河南省电力公司许昌供电公司,461000,河南许昌)

变压器套管作为从变压器内部高低压引线显然,测试数据已经超标。通过横向对比,将

引出的出线装置,对变压器起着至关重要的作C相套管与A、B相套管介损测试结果进行对

用,除应具有规定的电气和机械强度,还需要比,C相套管介损测试结果明显高于其他两

有良好的热稳定性。其故障形成原因也有很相;通过纵向对比,与往年数据进行比较,

多,例如:制造工艺不良、末屏绝缘不良、长2016年6月2日测得该套管的介损值为

期运行密封垫圈老化等。本文从变压器套管故0.387%,2011年9月23日测得该套管的介

障原因分析出发,利用排除法与横纵向对比损值为0.305%。与现测值1.05%相差很大。

法,全面分析并得出了某变电站1号主变套管2变压器套管介质损耗因数测试原理简述

介质损耗因数超标形成原因,最后通过油化验

试验加以验证。采用西林电桥正接线法测量电容型套管主

绝缘及末屏对地的介质损耗因数tanS。变压

1情况简述

器套管介损测量基本电路如图1所示。图中,

某变电站1号主变压器型号为SFPSZ9-A、B、C、D电路的4个节点;用R和C等

180000/220,容量为180MVA,1999年7月效为套管特性参数;C为高压标准电容器;

出厂,2000年9月投运。110kV侧C相套管R4为无感固定电阻;R,为无感可调电阻;C4

型号为BRDLW-110/1250。2020年5月30

为无感可调电容;P为检流计;U为施加在套

日,对该站1号主变进行例行性试验,当日天管顶部的电压;I为流经套管的电流;I为

气晴,现场环境温度36℃,相对湿度37%。流经高压标准电容器的电流。由图1可知,电

在对中压侧(110kV侧)C相套管进行介质桥的C端(高压端)接套管的顶部导电铜杆

损耗因数和电容值测试时,使用仪器为AI-部分(套管绝缘的首),A端接套管的末屏

6000D型自动抗干扰介损电桥,测试方法为正(套管绝缘的尾)。

接法,测得的介质损耗因数超过规程规定值,

N

而且与历史数据相比变化较大,电容值合格。

测试结果见表1。表中,C.为铭牌电容值;CxRxCN

为实测电容值;电容变化率△C(C-C)/U

P

Co×100%;tan为介质损耗因数(简称“介R

损值);Am、Bm、Cm为变压器中压侧三相。R3

依据国家电网公司《输变电设备状态检D

修试验规程》[]规定,额定电压在66~110kV

图1变压器套管介损测量基本电路

内的油浸纸电容型套管介损值应不大于1.0%。

表1110kV侧套管介质损耗因数、电容值与末屏绝缘测试数据

套管末屏

相别Co/pFC/pFAC/%tan8/%绝缘电阻/MQ

Am

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