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第九章 板框压滤机投用方案.doc

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浙江兴兴新能源有限公司 30万吨/年聚乙烯和39万吨/年丙烯工程DMTO项目污水处理场 板框压滤机成套设备投用方案 采购项目编号:567111B0501 采购设备编号:0501-MP-09AB 编写人: 编写时间:2014年 月 日 1.基本结构 压滤机整机(滤板、滤布、机架、液压系统、PLC控制系统、拉板系统),自动接液系统,滤布自动清洗系统,系统内仪表及压力变送器。 还包括每台板框压滤机安全可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、控制柜等。配套污泥提升泵、污泥斗、冲洗水箱、冲洗泵以及配套管道阀门。 具体如下表: 序号 设备名称 规格参数 单位 数量 1 板框\箱式压滤机(PLC自动控制) 滤室容积3m3,过滤面积200m2, (每日工作时间不超过16hr,过滤面积可重新核算) 套 2 2 污泥提升泵 60m3/h,15bar,变频调节;进泥初期满足:60m3/h, 7Bar, 后期满足25~30m3/h, 15Bar(在满足板框\箱式压滤机正常工作条件下可适当调整) 套 3 3 污泥斗 5m3,电液推杆 套 2 4 冲洗泵 8m3/hx90m, 套 2 5 冲洗水箱 5m3 套 1 6 自控阀门和仪表 套 1 7 电控系统 套 1 8 设备本体配管和电缆 套 1 9 其它管道 套 1 10 其它电缆 套 1 2.压滤机主要技术参数: 序 号 名 称 具 体 参 数 1 机 型 X16MZGFQ250/1250-UB 2 压榨前理论滤室容积(m3) 4.77 3 滤板/隔膜板数量(块) 48/49块+1副头尾板 4 压榨前滤室深度(mm) 38 5 隔膜板材质 聚丙烯及弹性体 6 滤板材质 增强聚丙烯 7 机架材质 主梁Q235实心钢,其它碳钢 8 翻板面板材质 304 9 最大液压保护压力(MPa) 29 10 最高压紧工作压力(MPa) 25 11 最高过滤工作压力(MPa) 1.0 12 最高压榨工作压力(MPa) 1.6 13 进料方式 下龟板进料 14 最大过滤温度(℃) 50 15 油泵电机功率(kW) 4+4 16 洗布电机功率(kW) 1.1+0.55 17 翻板电机功率(kW) 0.55 18 控制方式 PLC控制 19 整机重量(kg) 17445 试车投用前的准备 3.1 二台压滤机及管线清扫,清洗完毕。 3.2 滤布已装上,要求清洁,无破损和折叠。 3.3 压滤厂房已清扫干净,无操作障碍物。 3.4 压滤机的机、电、仪及电磁阀已检查合格。 试车人员 4.1 本厂有关人员。 4.2 运行班长、本岗位操作工、检修人员。 4.3 车间领导、工艺员、设备员技术人员。 试车步骤 5.1 检查滤板在横梁上的安放顺序和滤板数量, 位居两横梁中央。若滤板短缺时,; ,; 杭州市拱墅区上塘路 329 号海外海商务楼 1005 室 0571 10 浙江嘉化工业园投资发展有限公司 3 万吨/年邻对位项目废水处理工程操作规程 EHS-2011 5.3 检查电源状况,, 5.5 将所有滤板移至止推板端,,“压紧起动”按钮,,,12Mpa时,“压紧放松停止”键,, 5.8 排出滤液逐渐减少至水流呈滴流状态表明泥饼已干, 5.9 启动油泵,“放松起动”键,,“压紧放松停止”键, 5.10 检查滤布、滤板,,, 6.故障处理 正常运转,板框脱水机进泥口压力为零 原因:污泥泵抽不上泥。造成污泥泵抽不泥的原因是污泥泵前管道有空气,或者气压不足。解决方法:重新加引水;调大气压。 污泥很难脱水,易堵塞滤布 原因:污泥颗粒较小,不易脱水,或是上次脱泥后滤布未洗净。解决方法:在污泥中投加絮凝剂(例如PAC、PAM或FeSO4)或石灰,增大污泥的颗粒,并使污泥与水分离,改善污泥的脱水性能;拆下滤布重新洗干净滤布。 脱水后滤布很难脱泥 原因:污泥具有粘性。解决方法:投加絮凝剂或石灰,改变污泥性能。 注意事项 严禁空转,开机之前一定要确认污泥池的液位,防止抽空造成泵空转; 当的膜片出现损伤,应及时更换,否则会损坏轴套; 运行过程中应注意脱水机的压力,脱水机进口压力严禁超过0.6MPa,当压力过大时,应用回流阀来调节,严禁用泵出水阀门来调节; 当污泥出现不易脱水时,应及时投加絮凝剂来改善污泥的脱水性能,投加量由实验来定; 压完泥后,一定要清洗干净滤布,否则会影响下次压泥的质量和效率; 注意板框脱水机的油位,出现漏油应及时处理,严禁无油开机; 每日要清洁压滤机外壳,保持设备干净美观。 8.1每次工作结束后,,, 8.2油箱通常六个月进行一次清洗,
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