[整理]事故爆炸伤害半径 (1). .pdf
生产装置重大泄漏事故原因分析及灾害后果模拟计算
1、泄漏事故原因统计分析
根据建国以来化工系统所发生的59起重大及典型泄漏事故的实际情况,从
五方面对事故原因进行了分类,见表1。
表1重大及典型泄漏事故原因分类
泄漏工艺设备、材料人为外来其他
原因技术本身原因因素因素
事故次数6232262
百分比(%)10.1738.9837.2910.173.39
(1)工艺技术
工艺路线设计不合理,操作中关键参数控制要求不严格。
(2)设备、材料本身原因
设备本身缺陷,材料及安装质量未达到标准要求;生产、制造过程中不按
照有关规定进行;材料选择不符合标准。
(3)人为因素
违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识;工作责任心不强。
(4)外来因素
外来物体的打击、碰撞。
(5)其他因素
不属于以上四种原因之一。
从以上统计可以看出,泄漏事故的发生主要是因为设备等产品的质量不过
关,职工不按操作规程进行操作和安全生产意识不强等主要原因造成的。针对这
些原因,企业应加强产品质量的检查和验收,积极开展安全生产及岗位操作技能
教育,真正做到岗前培训,持证上岗。
2、典型事故案例分析
本节通过列举案例,分析类似事故,找出可能造成系统故障、物质损失和人
员伤害的危险因素,防患于未然。
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【案例一】1000m气柜爆炸
发生日期:1979年7月9日
发生单元:河北省大城化肥厂
经济损失:14万元
(1)事故经过:
7月9日中午12时许,全厂断电,造气停车。当时造气工段1号炉正作吹
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风,2号炉作下吹,气柜存半水煤气400m。停车前作最后一次半水煤气分析成
分合格。此时发现1号煤气炉有倒气现象,为防止发生炉口爆炸,于下午2时左
右,将气柜出口水封放空阀打开,将气柜内半水煤气放掉,下午4时气柜钟罩已
落底。这时操作工又将1号洗气塔放空阀打开,作进一步系统卸压,各工段均处
于停车状态,各工段只留下1~2名工人值班,到下午6时55分气柜突然发生爆
炸。气柜周边撕裂,顶盖升至高空约40m,落至距气柜中心14m远处,将围墙砸
塌10m多长。气柜爆炸的同时,造气工段2号洗气塔顶盖亦被炸坏,打出33m。
没有造成人身伤亡。
(2)原因分析:①可燃性气体存在:虽然气柜已放空,气柜钟罩已落底,
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但钟罩球形顶部尚残存60多M水煤气,洗气塔及煤气管道中也残存40多M的
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半水煤气,在这100M半水煤气中含有大量的CO与H可燃性气体;②空气的混
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入:由于气柜出口水封放空阀与洗气塔放空阀均已打开,使系统与空气连通,当
系统内有压力时,半水煤气自系统排向大气,但自9日中午起就连续下大雨,气
温下降很快,容器管道内残存的半水煤气温度也明显下降,致使气柜形成负压,
由放空阀将空气吸入气柜,酿成爆炸条件。③火源引入:因1号洗气塔排污闸阀
密封不严,较长时间的停车使水泄漏较多,水封失去作用,使造气炉与洗气塔、
管道、气柜成为连通体,炉体火源引入气柜,引起爆炸。
(3)教训:①停车时必须由造气工段长负责检查设备(包括各种阀门)、工
艺情况;②放空阀卸压后要及时关闭,避免空气混入;③防止停车后气