循环水装置经典事故预案.doc
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循环冷却水系统漏油事故处理
一、现象:集水池、隔油池水体浑浊,水面油沫聚集,循环水浊度上升较快 >20 mg/l 。
二、原因:循环冷却水系统发生工艺介质泄漏,油品介质进入循环水系统,污染循环水。
三、对策:
一 、带油情况汇报。
要求当班岗位人员认真巡检,发现循环回水带油,立即报告班长;
15分钟内,由班长向作业区主管、工艺组、分公司机动部 座机电话号码 和生产部汇报;
未能及时发现、汇报情况,按工艺管理规定考核该班组;
二 、循环水油分析。
30分钟内,以上相关人员必须赶到现场查看,由工艺人员通知综合组、检验中心;
检验中心接到通知后,15分钟内要赶到现场采样分析循环冷水、回水油含量 漏油期间,8小时分析一次油含量;系统需要采样分析,由机动部具休安排 。
综合组必须在1小时内,安排人员赶到循环水场,清除池面浮油。
三 、生产操作调整。 如循环回水少量带油,抬高冷、热水池水位,停加氯气,由作业区主管组织人员清污,按工艺技术员要求投加非氧化性杀生剂 正常投加浓度为100ppm ,同时调整上塔伐开度,分别对各凉水塔填料进行冲洗 冲洗各塔填料时,该塔上塔伐全开 ,并根据要求适量排污,控制循环水浊度≤20 mg/l;如循环回水大量带油,生产操作作如下调整:
将滤池强制反冲洗后,停运并放空。
协助机动部、生产部查漏,控制污染源 根据需要,适量换水,且查漏时不加任何杀生剂 。
作业区组织人员清除冷水池、集水池等处池面油沫 隔油池池面油污需排放到含油污水系统 。
在泄漏源未得到控制的情况下,班组根据工艺技术的要求投加杀菌剂及除油剂 交替投加1227、二氧化氯、WJP-508、ZN-5000、活性溴 ,并适量溢流换水,控制循环水浊度≤20 mg/l。
根据补水量变化,相应加大水稳剂WJP-401投加量,控制循环水总磷为6.0-8.5 mg/l。
四 、系统油垢清洗
当系统泄漏点被控制,没有新的泄漏情况下,根据机动部、生产部安排,对循环冷却水系统油污进行清洗。油垢清洗期间,调整上塔伐开度,分别对各凉水塔填料进行冲洗 冲洗各塔填料时,该塔上塔伐全开 ,并由作业区主管组织人员用水枪冲洗冷却塔构件 分别从填料底部、顶部冲洗 ,同时清除集水池、隔油池、冷水池和热水池等处池面油沫。循环冷却水系统油垢清洗方案如下:
1、药剂:油垢清洗剂 3000Kg加药地点:冷水池、集水池投加条件1)滤池停运 (2)冷水位:3.75m;热水位:2.7m;总管压力:0.390±0.005MPa3)禁止系统排污,闭路循环4)维持系统的自然PH值投加方式1 按600ppm浓度一次性投加3000Kg WJP—103 (2)加药时尽量多点、分散投加置换3.45m,再联系调度补水置换。分析 频次 浊度 1次/8小时
1次/8小时 PH值 1次/8小时1次/8小时1次/8小时mg/l,停止置换,恢复
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