硫酸氢氨造成的空预器堵塞治理实例.docx
国电津能热电有限公司
----硫酸氧氨造成空预器堵塞治理对策
一、 造成硫酸氢氨逃逸的主要原因及危害
对于SCR法烟气脱硝来讲,氨气和NOX不可能全部混合,逃逸是不可避免的,当逃逸率超标时氨气与三氧化硫反应生成硫酸氢氨堵塞空预器。燃煤硫份越高,越易生成硫酸氢氨,因此为了减少硫酸氢氨生成,燃用高硫煤时,氨逃逸应控制更低。
二、 氨逃逸超标的主要原因
脱硝烟气流场不均匀,造成局部喷氨量过大引起逃逸;
脱硝喷嘴存在堵塞现象,也引起局部喷氨量过大引起逃逸;
对氨逃逸率监视手段有限;
空预器堵塞后,烟气量减少、排烟温度降低扩大了硫酸氢氨的沉积区域;
机组一直低负荷运行排烟温度偏低,也扩大了硫酸氢氨的沉积区域;
机组负荷波动频繁,NOX生成随负荷变化而变化,喷氨调节存在一定的滞后性,造成过喷现象;
运行调整、监控手段还不完善,需要进一步总结经验。
三、空预器堵塞后的危害。
由于空预器的堵塞不均匀,引起一、二次风压和炉膛负压周期性波动;
空预器阻力增大后风烟系统电耗增大;
空预器堵塞后阻力增大,局部烟气流速变快,空预器蓄热元件磨损加剧,严重时会造成蓄热元件损坏;
空预器堵塞造成烟气系统阻力增大,引风机出力无法满足机组满负荷运行,造成机组限出力;
最终很可能由于空预器堵塞机组被迫停运检修。
四、空预器堵塞的治理对策
常规处理方法一是在线高压水冲洗,冲洗压力一般在20?30Mpa,冲洗周期一般在20天以上,费用较高,有一定效果但不能彻底恢复,一般一至两个月就会失效;
增加空预器蒸汽的压力和频次,只能起到缓解作用,同时降低了空预器蓄热元件的寿命;
机组停运处理,受电网制约,总体费用更高。
依据硫酸氢氨的物理特性,通过将空预器升温的方式治理堵塞,经过分析认为:
1)硫酸氢氨的气化温度为1501?2301,对空预器升温后硫酸氢氨从固态变成气态,堵塞减轻;
2)空预器蓄热片为普通碳钢变形温度为4201,表面喷涂陶瓷的冷端蓄热元件爆瓷温度在300OC以上,因此升温对蓄热片无影响;
3)空预器升温后整体膨胀变形,控制好升温速率将不会发生动静摩擦。
4)送风机动叶切为手动方式,缓慢降低1B侧送风机出力,增大1A侧送风机出力,控制1B侧排烟温升在0.5C每分钟。1B空预器排烟温度达170C左右时其阻力开始降低,考虑到空预器冷端漏风的影响,空预器冷端蓄热片的底部应该达到了200C。
五、 空预器升温过程中的注意事项
控制好升温速率,防止由于膨胀不均造成卡涩;
投入空预器冷端吹灰连续运行;
在此过程中送风机动叶要手动控制,便于送风机工作在不稳定区域,及时调整;
维持合理的总风量和氧量;
虽然1B侧空预器后排烟温度为170C,但1A侧温度较低,整体不会造成吸收塔入口烟温升高过多。
降低一电场出力,电流极限由60降至55,防止硫酸氢铵在一电场极线上积球。
六、 效果对比
6个小时后,边界条件不变的情况下,空预器差压由
2.0KPa降至1.2KPa,A、B两侧烟气流量逐步减少偏差。见
图:
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工况对比(300MW),差压由3.7KPa降至1.6KPa。
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运行管理部
2016年3月8日