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某吸附器筒体失效原因分析.pdf

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140·焊工之友焊接技术第53卷第1期2024年1月

文章编号:1002-025X(2024)01-0140-05

某吸附器筒体失效原因分析

周海,王文达,王译唯,林海彦²,张锐,陈鹏

(1.宁夏特种设备检验检测院,宁夏750001;2.兰州兰石检测技术有限公司,甘肃730314)

银川7兰州

摘要:针对某化工厂吸附器筒体爆破失效问题,开展宏观形貌、化学成分、剖面低倍、非金属夹杂物、显微组织和晶粒度、材料拉

伸性能和硬度、断口宏微观形貌、断口表面能谱等方面的检验测试和分析,确定了吸附器筒体爆破失效的主要原因为局部过烧导致

该处筒体材料许用应力减小,产生变形(鼓包);次要原因是设备制造过程中产生的未熔合、夹渣等缺陷最后从设计、制造和使

用监控等方面提出了避免类似事故的改进措施,为保障此类设备的长周期安全运行发挥了重要作用。

关键词:压力容器;爆破失效;微观组织;失效分析

中图分类号:TG441.8文献标志码:B

测分析项目取样位置如图2所示

0概况

化工行业易发生化工事故,严格控制化工产品焊缝

龟裂5

4

生产过程,实时监测、定期检测化工产品服役状态

8

对预防化工行业安全事故发生至关重要焊缝与母材3

已分离

某化工厂吸附器的筒体材质为15CrMoR钢,厚

度42mm,设计压力4.0MPa,设计工作温度280约7106

(a)变形严重处取样示意图(b)未变形处取样示意图

℃,工作介质为H2,CO,CO2,CH4,N2,H,S,Ar图2取样位置示意图

等混合气体,催化剂为ZnO。为查明吸附器筒体爆位置1处:减薄最严重处显微组织、晶粒度、

炸的原因,现场切取带有焊缝变形最严重区域和未非金属夹杂物、断口分析;位置2处:距减薄最严

变形区域的样品,如图1所示,并对样品取样进行重约710mm处焊缝、热影响区、母材的显微组织、

宏观形貌观察、化学成分分析、剖面低倍检验、显晶粒度、非金属夹杂物、断口分析、能谱分析;位

微组织和晶粒度检验、力学性能测试、断口微观形置3处:距减薄最严重约710mm处焊缝、热影响

貌观察及断口表面能谱分析等区、母材的低倍、硬度;位置4处:焊缝纯焊肉拉

伸;位置5处:焊缝、母材的化学成分分析;位置6

处:未变形处显微组织、晶粒度、非金属夹杂物;

位置7处:未变形处焊缝、热影响区、母材的低倍、

硬度;位置8处:母材拉伸。

(a)变形最严重处样品(b)未变形样品

图1吸附器取

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