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氯碱生产安全事故案例分析
中国氯碱工业协会
刘东升
2011.10.18
Contents
1 氢引起的安全事故及案例分析
2 氯引起的安全事故及案例分析
3 三氯化氮引起安全事故及案例分析
4 氯化氢引起的安全事故及案例分析
5 乙炔引起的安全事故及案例分析
6 氯乙烯引起的安全事故及案例分析
一、氢引起的安全事故及案例分析
事故案例一
2006年3月,华东某厂的一个1000m3氢气气柜由于长期保养不善,柜
顶局部锈蚀穿孔使气柜内氢气泄漏,维修人员违章操作,在清理铁屑的
过程中,铁屑和柜体发生摩擦,产生火花引燃了氢气,消防部门接警后
出动了14辆消防车、80余名消防官兵赶到现场处置,近2小时后泄漏处的
火焰完全熄灭。
事故案例二
2007年6月,华东某公司的一个2500M3氢气气柜顶部二根放空管遭
到雷击起火。(2007年5月,该市有关部门对氢气气柜周围三根避雷针
进行过检测,结果是合格的。)
一、氢引起的安全事故及案例分析
事故案例三
2004年7月,西部某公司的氯化氢工序,有人在启用砂轮机时发生
了爆炸,造成1死1伤,爆炸的贮罐炸成碎片,散落四处。据分析是砂轮
机和金属件碰出的火星引爆了氢气。
事故案例四
2005年4月,南方某厂新开车的氯化氢工段盐酸炉点火时,一名操作
人员由于操作不当脸部被喷出的火焰烧伤。
一、氢引起的安全事故及案例分析
事故案例五
盐酸三合一石墨合成炉爆炸
2001年8月至2004年12月江西某电化厂三合一炉生产系统数次发生
爆炸。
点炉时发生爆炸原因分析:
点炉时多次发生爆炸,点炉前,对各项指标进行了分析:氯气纯度
≥93%,氢气纯度≥98%,氯内含氢≤0.8%,炉内含氢≤0.067%,等等指
标均合格。
经事故分析会确认,炉内系统一定有死角不能够置换,致使氯内含
氢超标,点炉时爆炸。经检查,氯气进炉管是置换死角,在此位置增加
了氢气置换阀后,点炉再未发生过爆炸。
一、氢引起的安全事故及案例分析
熄炉时及熄炉后发生爆炸原因分析:
单个设备工艺设计制作不合理,形成氢气积聚死角;填料塔顶抽气除
沫圈构成死角;水分离桶排气管安装制作时误插入10cm也构成死角。这
两类设备材质为塑料,发生爆炸时死角部位被炸碎。
三合一炉系统熄炉后余氢不易抽除,残留在炉内形成隐患,开炉门遇
空气易发生爆炸。为除尽炉内余氢,增设了抽余氢连通阀。
熄炉时负压过大,从系统不严密处抽人了空气,与系统尚未抽除的余
氢形成爆炸性混合物。
一、氢引起的安全事故及案例分析
事故案例六
合成氯化氢循环液槽爆裂事故
2009年1月23日,内蒙古某氯碱厂氯化氢合成装置循环槽爆炸,当天
的气温为-20℃。操作人员发现循环槽冒氯气,并发现氯化氢合成炉火焰
呈黄色,明显过氯。操作人员及时降氯。共经3次上述调整,但每次调整
2~3S后氯化氢合成炉火焰又变黄;同时,发现氢气流量计FE-02显示流
量逐步减小,由1545m3 3
/h降至730m /h;PI-05显示进合成炉的氢气压力正
在下降;氢气分配台排空阀PV-01的开度在增加。岗位操作人员立即用蒸
汽加热氢气调节阀FV-02,却同时发现循环槽仍在跑氯。于是,要求DCS
操作人员降氯增氢。氯气流量由1565m3 3
/h降到最低值310m /h。在降氯的
过程中,同时开启氢气阀FV-02,8min后,循环槽发生爆炸。
一、氢引起的安全事故及案例分析
事故原因分
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