年产8万吨醋酸乙烯和11.3万吨醋酸项目T0202醋酸乙烯提纯塔.docx
扬子石化年产8万吨甲基丙烯酸甲酯项目·可行性报告
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分离过程设计优化
(以T0202醋酸乙烯提纯塔为例)
常压情况下醋酸乙烯和乙醛的沸点如表1所示,可以看出两者的沸点相差较大,因此我们采用普通精馏技术对其进行分离,实现醋酸乙烯优等品的精制。
表1沸点对比表(1atm)
物质
醋酸乙烯
乙醛
沸点/℃
72.5
20.9
1.相平衡模型选择(物系非理想性)
利用RadFrac对该精馏过程进行模拟和优化,选择物性方法UNIQUAC表达物系的非理想性。
2.初选回流比与总板数
在DSTWU中进行简捷计算,分析塔底醋酸乙烯纯度为0.999999情况下塔板数和回流比的关系。该塔为常压塔,在DSTWU中输入分离目标,并用设计规定控制醋酸乙烯纯度,得到塔板数与回流比的关系如下图:
在实际工业生产过程中,塔板数的增多意味着投资费用增加,而回流比的增加意味着操作费用增加。根据上图,初选理论塔板数为32块(包括冷凝器与再沸器),回流比为2.26。
3.总板数优化
根据DSTWU中模拟结果,得到满足塔底醋酸乙烯流股纯度要求的初始理论板数及初始回流比,将其输入RadFrac模块进行严格计算。用灵敏度分析作出总塔板数与塔底醋酸乙烯的质量分数、质量分率关系图:
随着总塔板数的增加,塔底采出醋酸乙烯的纯度增加(由于产品纯度要求求质量分数为99.8%),考虑到设备成本,故选择最终总塔板数为34。
4.回流比优化
在设计规定中设置塔底产品流股中醋酸乙烯纯度为0.998,通过调节回流比参数使其实现。结果得到,塔底产品流股中醋酸乙烯纯度大于0.998的优化回流比为2.51664,同时根据DSTWU模拟结果中塔板数和回流比的关系图,综合考虑操作费用与设备费用,故确定最终回流比为3.192。
5.D:F优化
作出D:F值与塔底产品醋酸乙烯的质量分数,塔底采出质量流率的关系图:
随着D:F值的增大,塔底采出的醋酸乙烯量先保持不变,当D:F大于0.100后,逐渐下降;塔底采出醋酸乙烯的纯度先持续增加,当D:F大于0.100后,保持不变(达到0.998的纯度要求),故选择D:F为0.09871。
6.进料位置优化
作出进料位置与塔底采出的醋酸乙烯质量分数、质量流率的关系图:
随着进料塔板位数的增加,塔底采出的醋酸乙烯质量分数、质量流率先增加后减小,当进料位置为第17块板时,塔底采出的醋酸乙烯质量分数、质量流率都为最大,故选择进料位置为第17块板。