空气压缩机改造方案.doc
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空气压缩机改造方案
(SA-100A)
..\惠州益伸(清潔生產)改善方案.xls
方案概述
本工程方案用于某公司空气压缩设备的工程改造,主要阐述了空气压缩机改造部分的技术资料及工程改造内容。
1.1 改造目的
1.降低能源消耗,减少噪音排放。
2.各部门集中一条线路用气,减少压缩气体在输送过程中的损耗。
1.2 改造范围:改造厂内供气系统,重点为更换空压机及供气系统需配置的附属设备。
1.3系统配置
1)空压机及其配置的附属设备
2)本系统配置包含:奥斯曼 螺杆空气压缩机 SA-100A 1台
宏企 HX立式储气罐 0.8MPA 1台
德格利 冷冻式干燥机 DGL-50A 2台
德格利 前置精密过滤器 HX5 1个
德格利 中置精密过滤器 HX1 2个
德格利 后置精密过滤器 HXA 2个
输气管道铺装及其它附属设施若干。
工作原理:
1)空压机工作原理图:
固定式螺杆单级机是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽与阳转子的齿被主电机驱动而旋转。
由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到压力时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至时压力开关自动联接启动。储气罐人工:两台空压机及供气系统需有专人做保养及维护。
品质:因供气不足在生产过程中会产生漏孔、断刀、偏孔等不良,影响钻机主轴寿命。
改造后:
将原皮带传动的两台空压机更换为一台直接驱动的奥斯曼SA-100A空压机,配套德格利DGL-100、DGL-50两台干燥机及附属过滤器。改造为一条输气系统,仍可充分满足生产供气需要。
投资收益
按每日产量500M2计算,空压机连续运行20小时.6台钻机连续运转20小时
环境效益:原两台空压机为皮带传动,噪音大,每台机噪音排放达75-80分贝。更换为一台直接驱动机噪音为70分贝左右,较原来减少了1/2的噪音排放。
经济效益:
能源损耗:改造前两台空压机负载时间约占90%,缷载时间10%,改造后一台空压机负载时间约占70%,缷载时间30%,综合为一条输气路线,减少一条线路在传输过程中的压差损耗0.1Bar,每月可节约机器运转成本约1000万元。并可节约空压机保养及维护费用500元
人工方面:可节约保养人员一人,约2000元
品质及设备方面:主要表现在钻孔方面,降低了钻孔品质不良率,由原来的0.3%降低至0.2%,每月可节约质量成本约6000元。钻咀断刀次数大大减少,每月可节约钻咀成本约1000元。延长了钻机使用寿命,每月可节约钻机维护费及主轴修理费约1000元。
综上所述,此次空压机改造不仅降低了噪音及碳排放,并且在经济方面也可节约部分成本。
此次改造预计投入资金15万元,每月各方面综合收益约11500元,预计可在12-13个月可将此装置成本投入收回。
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