化工装置开工安全培训教学PPT课件.ppt
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(4)操作规程和应急预案已制订,应急处置措施明确、可行; 隐患:开工过程中,出现油品大量泄露以及发生火灾时,员工应急处理能力不足,导致发生次生事故。 (5)操作人员安全培训合格,有相关培训记录; 隐患:在岗人员未经过安全培训,不了解岗位存在的隐患及油品危险特性,容易发生人员安全事故。 (6)检查阀门开闭状态及盲板抽加情况,并有现场盲板图或盲板 表 隐患:装置在引油开工过程中,因盲板位置打错,不得不退油,重新扫线置换,延误开工时间。给装置安全运行埋下隐患。 (7)系统气密测试、设施空运转调试合格,有系统气密、置换及 动设备空试记录 隐患:某化工厂重催装置检修后,为跟上市场,追求效益。未对管道进行试压吹扫,即引油升温,在引油过程中,多次出现法兰泄露、焊口砂眼泄露。 (8)安全消防设施配备齐全并完好 隐患:当开工过程中,部分泄漏油品接近自燃点时,可以有效进行控制,避免出现火灾及使火情扩大。 (9)各种危险已消除或控制,现场安全条件经过相关部门、人员 的检查确认,有装置开车前安全条件确认检查表。 作用:进一步查找隐患,避免事故的发生。 1、装置开工前容易存在的隐患 (11)检修期间未完成的检修项目,在装置开工期间应全部停止 作业,待装置开工正常后,根据公司《安全作业管理制度》的 要求,开展相关工作。 隐患:开工过程中,装置若仍然存在各类作业,将大大增加作业风险,危及员工人身安全。 四、装置开工前的具体检查内容 现场安全检查内容: (1)检维修等作业拆除的护栏、平台、爬梯等设施恢复原状。 (2)装置内灭火器、消防炮、消防软管卷盘、消防泡沫系统、消防水线、 消防蒸汽胶管等正常投用;各消防阀门保养好用;消防通道畅通。 (3)装置内需投用的安全、环保设施正常投用。 工艺安全检查内容: (1)检查管线的法兰对正情况;垫片安放要位置没有偏位、张口、松弛现象; 螺栓安装正确,螺母对称紧固,螺丝满扣;检查连接法兰的螺栓、螺母、垫片 的材质是否符合要求。 (2)所有管线的支、吊架装好,固定支架牢固,活动支架要留有安全空隙。 (3)设备、管线上的孔板、限流孔板、温度计、压力表、热电偶按要求安装。 (4)各阀门的法兰、垫片、螺栓齐全紧固,盘根压紧,材质符合要求。 (5)检查各设备、管线上的安全阀是否校验,安装正确并投用。 (6)紧急卸压线、外甩线等管线畅通无阻。 (7)安排专人核对、检查阀门开闭状态及盲板抽堵情况。 2.印度博帕尔事故教训: (1)对MIC危险特性缺乏足够认识。 (2)违章操作,没有按操作规程加盲板。 (3)设备管理不到位。制冷系统和排放吸收塔设备不完好,火炬管道腐蚀正在维修,紧急排放阀和手动排放阀失灵,储罐温度报警失灵。 (4)工厂设计存在先天不足。博帕尔农药厂涉及剧毒的MIC,却只有一般性的安全措施,未装备先进的自动报警装置。用来消减MIC气雾的水幕设计高度只有50英尺,而这次MIC 毒气喷射高度达到100英尺,难以起到效果。 (5)员工安全培训不够。工人清洗管道时未能严格遵行安全操作规程要求,致使清洗水进入MIC储罐E610。面对储罐E610内温度高达38℃时,工人缺乏有效的应变能力,在手动泄压阀失效后,未能立即采取其它紧急处置措施。 (6)应急管理薄弱,缺乏跟当地政府应急联动。 (7)未能认真吸取以前事故教训。农药厂此次事故之前已发生多次小的光气、氯气、MIC等泄漏事故,但没有对这些事故进行认真调查分析,更没有认真吸取这些事故教训。 (8)周边安全距离丧失。当地居民因受博帕尔农药厂周围交通方便、水源充足的吸引,纷纷来此安家落户,与工厂一街之隔形成了两个贫民聚居的小镇,在这次事故中,由于两个小镇位于工厂的下风口,导致两个小镇的居民死伤最多,受害最重。 1.简要经过。2015年4月6日18时56分,腾龙芳烃公司二甲苯装置在停产检修后开车时,加热炉区域发生爆炸着火,同时导致该装置西侧约60米外中间罐区的607号、608号2个重石脑油储罐和610号轻重整液储罐着火(储罐容积均为10000m3,存量分别6622吨、2000吨、4000吨)。 (二)腾龙芳烃公司“4·6”爆炸着火事故 公安消防部门调动消防车辆269部、消防官兵1169名,全力以赴组织灭火。4月7日16时40分,明火第一次被扑灭。 由于风力加大和下雨导致覆盖的泡沫被吹开和破碎,19时50分复燃;23时40分明火第二次被扑灭。 4月8日2时40分再次复燃,并产生流淌火,一度造成局势复杂险峻,经过紧急处置,局面得到缓解;10时53分引燃609号(1562吨)储罐。4月9日3时10分,609号储罐物料燃尽,明火熄灭。经全力救援,
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