干粉成型液压机液压系统优化设计.pdf
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38 液压与气动 2007年第2期
干粉成型液压机液压系统优化设计
傅连东,陈奎生,张安龙,陈新元,李金良
OptimizedDesignofHydraulicSystem inDryPowderAutomatic
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FULian—dong,CHENKui—sheng,ZHANGAn。long,CHEN Xin—yuan,LIJin—liang
(武汉科技大学,湖北 武汉 430081)
摘 要:针对原液压系统反映出的问题,分析了原系统的缺陷,提 出了优化方案。优化改造后的液压系
统的工作压力、压制速度及压制尺寸均可根据不同压制品的不同工艺要求进行调节,确保 了产品压制的质
量。
关键词:液压机;液压系统;插装阀
中图分类号:TH137.3 文献标识码:B 文章编号:1000—4858(2007)02.003802
1 概述 原系统在产品压制时,上模缸活塞杆往下运动,换
某厂专门生产各种磁环,这些磁环主要做小型电 向阀21的电磁铁 YA8通电,上模缸下腔的液压油直
机的转子、收音机磁环、微波炉磁环、扬声器磁环 接流入顶出缸48上腔,使顶出缸活塞带动阴模一起运
等 【。目前该厂的产品大多数出口欧美和 日本。而 动。上模缸下腔的油压和顶出缸上腔的油压建立了直
随着电子产品在国内的普及和小型化 ,其产品在国内 接的线性关系,上模缸上下腔的有效面积比为 4:1,如
也将有广阔的市场。目前该厂仅有2台液压机,其产 果上模缸上腔压力太低,则不足以将产品压制成型,压
能不能满足市场需求,因此该厂增加了压机数量。由 力太高的话顶出缸上腔的压力又太高。原方案不利于
于设计方案不合理,该厂新购进的一台液压机压制力 压机的压力分配。
大,压制速度不可调,压制出来的样品很容易破裂,成 3 液压系统优化
型率很低,故必须对原有系统加以优化、改进。由于该 原有液压系统用的阀件多为插装阀,不便于改动。
液压机的液压系统中多采用插装阀,故不能摒弃原有 插装阀主要用于大流量场合 J,该系统所需流量很
液压系统,只能在原基础上加以改进。 小 ,所以没必要用插装阀。但为减少改造成本,拟在原
2 原液压系统缺陷 有液压系统基础上加以优化。优化后的液压系统如图
原液压系统 (图 1a)中,阀 1、2、3、13用于设定系 1b所示。其液压阀可分为2部分,右边虚线框中的阀
统压力,溢流阀1、2分别设定2个压力值 ,当系统所需 件为原有阀件 ,安装在一个集成块上。左边虚线框中
压力较低时,YA2通电,溢流阀2工作;当系统所要求 的阀件是增加的阀件,安装在另外一个集成块上。增
压力较高时,阀1工作;当YA1、YA2都不通电时,系 加的阀38和40用于改变上模缸5O的上升或下降速
统卸载。上模缸上下腔的面积比为4:1,再加上滑块 度;阀41用于改变芯杆缸49的上升下降速度;阀46
的自重,当上模缸上腔压力很低时,压机的压制力也会 和47用于改变顶出缸48的上升下降速度。脱模速度
很大。所以在压制时上模缸下腔要提供一定的背压来 过大会对成型产品造成一定的损伤。原系统产品不能
平衡掉一部分压制力。阀4、5、6、12就是用于设定上 成型很大程度上是因为压制速度和脱模速度过大。增
模缸下腔压力的,其工作原理和上述系统压力设定方 加了左边虚线框
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