50万吨年催化裂化装置MIP工艺改造总结.doc
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50万吨/年催化裂化装置MIP工艺改造总结
王共和,郝新宇
延长石油(集团)永坪炼油厂,陕西 延川 717208;
摘要??装置MIP工艺技术及其改造后,汽油烃降低了15个体积单位以上,个体积单位以装置油收率达到7%,收率达到关键词:催化裂化MIP工艺,汽油烃万吨/年催化裂化装置是由洛阳石化工程公司设计,催化裂化装置汽油烃汽油稀烃MIP工艺技术装置改造的内容反应器部分装置反应部分应用石科院开发的MIP工艺技术采用新型串联提升管反应器,优化催化裂化的一次反应和二次反应。串联提升管反应器分为高低温两个反应区:第一反应区以一次裂化反应为主,采用较高的反应强度,即较高的反应温度和较大的剂油比,裂解较重的原料油并生成较多的烯烃,经较短的停留时间后进入扩径的第二反应区下部;第二反应区为低温反应区,通过扩径和注入冷却介质等措施,降低油气和催化剂的流速及该区的反应温度,增加氢转移和异构化反应,提高催化汽油中的异构烷烃和芳烃含量,从而降低烯烃。再生器部分采用主风分布。密相床增加两层格栅机组和特阀部分机组机组改造后,风: Nm3/(湿),出口压力0.4MPa(A)。新增待生催化剂外循环阀一台DN待生阀一台DN。外取热器 MPa系统改造为中压4.2MPa系统。
2装置改造后运行情况装置经过个多月的运行,装置的操作参数控制在设计范围内,各项生产指标达了改造的预期目。原料性质 09年11月 09年12月 10年06月 10年06月 原料油 常压渣油 常压渣油 常压渣油 常压渣油 密度g/cm3 891.2 892.7 0.8992 0.8975 馏 程
℃ HK 293 304 297 279 10% 380 382 390 371 30% 428 426 430 423 70% 510 506 520 507 残炭 3.91 3.72 4.08 3.90 含盐mg/L 9 7.59 13.66 5.03
从上表,原料性质催化剂基本性质 09年11月 09年12月 10年4月 10年6月 微反活性 61.53 61.51 67.05 60.84 比表面 101.28 101.28 101.82 101.28 金属含量 Fe 5120 6331 5958 4600 Ni 4750 3576 3237 2382 Cu 29 24.8 17.80 12 V 734 1149 1876 1826 Na 4600 3000 3000 4000 粒 度 分 布 20um 1.04 1.22 2.01 1.97 20-40 4.76 10.3 12.1 17.7 40-60 18.2 22.7 23.1 24.9 60-80 24.2 23.3 23 21.6 80-110um 30.5 26.2 24.8 22.4 >110 21.2 16.1 15.1 12.3
从上表平衡催化剂的性质对比可以看出主要操作条件 09年11月 09年6月 10年6月上旬 10年6月下旬 处理量(t/天) 1392 1421 1673 1624 预热温度℃ 201 200 204 202 反应温度℃ 一反 503 505 489 490 二反 480 481 沉降器压力MPa 0.120 0.120 0.123 0.123 再生器压力MPa 0.158 0.158 0.163 0.163 雾化蒸汽kg/h 2813 2812 3220 3240 再生器密相温度℃ 701 702 684 686 预提升蒸汽 1140 1130 1129 预汽提蒸汽量t/h、温度℃ 800 812 802 汽提蒸汽量t/h、温度℃ 1200、220 1254、442 1096、450 987、440 再生气藏量t 38 50 50 51 预汽提段藏量t 7 5 5 沉降器藏量t 7 11 11 11 二反藏量t 1.28 1.24 1.23 主风量 51300 51200 4870 4900 增压风量 5800 7120 7100 7200 V701产汽t/h 14.6 14.4 16 15.6 烧焦量kg/h 4500 4600 5110 5189 催化剂循环量t/h 410 350 340 330 氢碳比 0.15 0.036 0.037 0.034 剂油比 7.3 4.36 4.42 4.17
从表中可以看出,产品分布 09年6月 09年11月 10年6月上旬 10年6月下旬 加工量(t/天) 1323 1421 1673 1624 汽油产量 654 732 910 876 汽油收率 49.4 51.51 54.04
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